氨法脱硫生产中硫酸铵结晶差的原因及工艺优化措施
张进华,樊小明,段付岗,詹铁军
(陕西陕化煤化工集团有限公司,陕西 华县714100)
[摘 要]结合陕化化肥公司烟气氨法脱硫装置的运行实际,针对生产过程中出现的硫酸铵结晶差、无产品产出的异常现象,分析主要是洗涤塔溶液的氧化率和pH、Ⅱ效蒸发器的温度以及硫酸铵浓度等控制出现偏差造成,采取相应的工艺优化调控措施后,生产恢复正常。
[关键词] 氨法脱硫;硫酸铵;结晶差;无产品;原因分析;调控措施
[中图分类号] X 701.3 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2015)
1 问题概述
陕化化肥公司“60·52”项目配套建设的燃煤锅炉(3×260 t/h)、烟气氨法脱硫装置(2×570 000 m3/h)和硫酸铵装置(30 kt/a)于2012年3月全面投入运行。目前,3台锅炉和2套脱硫装置已达产达标,但受各种因素的影响,硫酸铵装置尚未达到设计产能。
与此同时,硫酸铵装置生产状况突然恶化,主要表现为硫酸铵结晶差、固液相无法分离、产品加工不出来,系统只好放料清理,再重新进料生产,偶尔又能形成结晶和产出成品。一期烟气脱硫洗涤塔的硫酸铵溶液用不成,改用二期的;二期的用不成,又改回一期;反复切换,来回折腾,但以使用二期硫酸铵溶液居多。
当Ⅱ效蒸发器出来的料浆中硫酸铵结晶较差时,尽管经过旋流器和稠厚器进一步提浓和增稠,再经过高速旋转的推料离心机进行高效、自动分离,但都无法将硫酸铵料浆中的大量水分甩净、脱干,而且即使投入离心机的料浆量很少,出料也是稠糊糊的一团;若强行放料进入流化床振动干燥器内,流化床会堵得一塌糊涂,热空气加不进去,物料无法干燥,生产难以维持,只好停车清理,且清理难度较大。在此情况下,即使有时料浆能干燥,得到的也是和流化床面积一样大的“大饼”,根本生产不出干散的粉状产品。因此,硫酸铵生产时好时坏,好少坏多,开停车频繁,开车率低,消耗高,产量低。2014年12月硫酸铵产量仅为98.2 t,2015年1月为110.5 t,和此前连续高产的3个月相比(2014年9—11月,硫酸铵产品产量连创新高,月均达到350 t以上,11月最高达到545.5 t),简直是天壤之别。
为了不影响一、二期烟气脱硫工序的正常运行,确保废气排放达标,陕化集团主要采取罐车输送的办法,每天将化肥公司生产的硫酸铵溶液向复肥公司运输4~6车,用于生产肥料级湿法磷酸和磷酸二铵产品[1] 。
2 原因分析
2.1 硫酸铵氧化效果差
氨法脱硫技术的核心就是用氨水吸收烟气中的SO2气体,先进行酸碱中和反应,即氨和SO2反应生成亚硫酸铵,再发生氧化反应,即亚硫酸铵在大量空气存在的环境中被氧化成硫酸铵。相关的化学反应式如下:
SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3
2(NH4)2SO3+O2=2(NH4)2SO4
当氧化效果不佳时,洗涤塔溶液中的主要成分为亚硫酸铵,其不利影响表现在以下2个方面:一是亚硫酸铵极不稳定,很容易发生分解,使得烟囱所排放的废气中夹带大量逸氨和硫酸铵气溶胶,在天空中不易散去;二是在硫酸铵溶液蒸发结晶过程中,因工艺条件不利于亚硫酸铵结晶,所生成的结晶体极为细小,难以脱水分离[2]。
在结晶时好时差的生产中,陕化化肥公司曾取样检测硫酸铵溶液中有关工艺参数(见表1、表2),未发现硫酸铵、亚硫酸铵和亚硫酸氢铵含量存在多大变化,氧化率也无法对比。
表1 硫酸铵结晶较好时脱硫工序洗涤塔的参数
指标名称 一期 二期 一期 二期 一期 二期 一期 二期
氧化率/% 96.8 99.6 99.3 99.2 97.0 98.7 97.2 98.5
(NH4)2SO4/% 42.5 30.8 43.5 30.6 43.7 31.2 41.8 30.2
(NH4)2SO3/% 1.20 0.58 0.27 0.29 0.51 0.30 0.63 0.26
NH4HSO3/% 0.20 0.27 0.03 0.07 0.86 0.12 0.56 0.19
(Fe2++ Fe3+)/mg·L-1 26.8 19.0 27.5 15.1 19.2 8.40
Cl-/g·L-1 5.40 5.40 6.50 6.40 13.4 9.50 10.8 7.20
COD/g·L-1 5.10 2.90 6.00 5.00 8.70 5.40 8.80 7.40
pH 5.80 4.40 5.70 5.02 5.98 6.30 5.72 5.16
氨水浓度/% 6.40 6.40 4.30 4.30 2.70 2.70
表2 硫酸铵结晶较差时脱硫工序洗涤塔的参数
指标名称 一期 二期 一期 二期 一期 二期 一期 二期
氧化率/%
(NH4)2SO4/% 45.7 43.5 44.6 36.7 37.8 15.6 40.8 31.5
(NH4)2SO3/% 2.50 0.55 0.10 0.34 0.10 0.20 0.18 0.01
NH4HSO3/% 1.40 0.42 1.60 0.45 0.09 0.01 3.70 1.10
(Fe2++ Fe3+)/mg·L-1 10.6 8.10 29.3 11.2 8.50 3.40 48.7 47.6
Cl-/g·L-1 7.10 7.00 6.50 6.80 8.80 8.00 9.50 6.90
COD/g·L-1 16.2 8.90 21.9 14.8 17.4 27.5 31.0 17.8
pH 5.30 6.50 6.05 5.82
氨水浓度/% 6.40 6.40 3.40 3.40 6.71 6.71
但是,硫酸铵生产极度困难时,发现氧化风机通入脱硫塔的空气温度为45 ℃,而通入洗涤塔的空气温度仅11 ℃,和室外大气温度相差无几,即洗涤塔未通入空气氧化,溶液的氧化效果差,大量的亚硫酸铵未及时转化为硫酸铵,这是产品加工工序结晶差、无产品产出的主要原因。
一、二期装置均存在这种情况,但由于一期脱硫塔和洗涤塔各有1台搅拌桨长期故障停运,可能存在大量的灰渣泥浆淤积而影响此处氧化空气的流通,因此使用一期硫酸铵溶液较使用二期硫酸铵溶液结晶更差、生产更困难。
更多内容请见《中氮肥》2015年第5期