航天炉中压锅炉循环水泵改造及运行总结
孙 娟,童维风,黄保才
(安徽晋煤中能化工股份有限公司,安徽 临泉236400)
[摘 要]结合航天炉气化装置实际运行情况,探讨中压锅炉循环水泵节能降耗的可行性,通过改变叶轮直径和降低泵扬程,在确保气化炉水冷盘管换热效果的同时,降低泵的电耗,提高装置的运行效益。
[关键词] 航天炉;水冷壁;中压锅炉循环水泵;扬程;叶轮;改造
[中图分类号]TH 311 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2015)
1 概 述
气化炉水冷盘管(也称“水冷壁”)是航天炉粉煤气化装置的核心设备之一。航天炉采用密闭式盘管水冷壁辐射室结构,水冷壁外壁可以形成稳定的固态渣层3~5 mm,以渣抗渣,抵抗气体和熔渣的冲刷和磨损,保证碳化硅材料的组合结构,降低炉膛散热损失。水冷壁向火侧有密集的抓钉,用来固定碳化硅耐火层。
通过中压锅炉循环水泵将锅炉循环水加压送入气化炉水冷壁盘管内,盘管分3个部分,即渣口盘管、顶部盘管、主盘管;盘管采用四进四出结构,可以保证管程流阻分布均匀,维持水冷壁盘管内大流量的强制水循环。管内流动的水吸收炉内气化反应热后部分汽化,气化炉辐射热产生的蒸汽、水的混合物进入中压汽包(3.0~5.0 MPa、255 ℃),在中压汽包内进行气液分离,饱和蒸汽送至公司2.5 MPa蒸汽管网,分离出的液相与补入的锅炉水混合后,经中压锅炉循环水泵加压送入气化炉水冷盘管内,循环使用。由于中压蒸汽的产生,汽包液位下降,水的浓缩造成中压锅炉水电导率升高,因此要通过汽包补水阀补充新鲜锅炉水维持其液位稳定,同时对中压汽包进行排污,以确保水质合格。
为确保水冷壁内锅炉水的强制循环,设计时航天炉系统中压锅炉循环水泵扬程设计为190 m,共3台泵,单泵流量250 m3/h,正常生产时运行2台泵,总流量500 m3/h。但实际运行中,中压锅炉循环水泵电流在22 A,总流量540 m3/h,电耗偏高,运行不经济。鉴于中压锅炉循环水系统运行及主盘管内介质密度情况,通过分析,判断中压锅炉循环水泵扬程设计偏高。为此,设想在确保水冷壁冷却效果的同时,通过改造叶轮降低泵的扬程,从而降低系统的电耗。
2 中压锅炉循环水泵节电技改可行性分析
中压锅炉循环水泵单系统(见图1)共3台泵(单台泵设计参数:流量250 m3/h,功率200 kW,扬程190 m,电机效率因子0.8),2台采用6 kV电机,1台采用380 V电机,泵在气化框架4楼,标高18 m。中压汽包在气化框架9楼,标高49 m。系统正常运行时,运行2台中压锅炉循环水泵,总流量控制在500 m3/h左右,主盘管内介质密度维持在840 kg/m3,汽包压力控制在4.5 MPa,泵出口压力可达6.2 MPa。中压锅炉循环水泵与汽包的位差为31 m,不计管道阻力,至少需要0.31 MPa的压力才可将中压锅炉水送至汽包,而中压锅炉循环水泵扬程设计为190 m,即1.9 MPa的压力,远高于0.31 MPa。而在泵流量保持不变的情况下,扬程越高,所需的功耗就越高,也就造成电耗偏高。因此,要降低中压锅炉循环水泵的电耗,可通过改变叶轮的直径降低泵的扬程,在确保气化炉水冷盘管换热效果的前提下降低电耗。
图1中压锅炉循环水泵系统流程简图
3 技改情况及效果
收集中压锅炉循环水泵实际运行数据,经过航天设计院的研究、计算和设计,将泵的扬程由190 m降至150 m。技改前后中压锅炉循环水泵性能参数对比见表1。
表1 技改前后中压锅炉循环水泵性能参数对比
项 目 |
技改前 |
技改后 |
叶轮直径/mm |
360 |
325 |
转速/r·min-1 |
2 985 |
2 985 |
扬程/m |
190 |
150 |
流量/m3·h-1 |
252 |
273 |
NPSHr/m |
8 |
9 |
更多内容请见《中氮肥》2015年第6期