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GE水煤浆气化工艺烧嘴的运行与改造

[日期:2016-08-04] 来源:《中氮肥》2016年第4期  作者: [字体: ]

GE水煤浆气化工艺烧嘴的运行与改造

 

  喆, 潘进平,   明,  

(中海石油华鹤煤化有限公司, 黑龙江  鹤岗154100

 

[摘  要]针对海油华鹤GE水煤气化装置气化炉氧气流量调节不灵活、氧气炉头压力高、氧气流量无法加大限制气化炉生产能力的问题,通过对工艺烧嘴外环氧环隙尺寸进行改进,使气化炉操作负荷弹性加大,气化炉炉壁高温区下移,在稳定生产的前提下,提高了产能,创造了可观的经济效益。

[关键词]GE水煤浆气化装置; 气化炉; 工艺烧嘴; 外环氧环隙尺寸; 改进

[中图分类号]TQ 545 [文献标志码] B [文章编号]1004-9932201604-0030-02

 

中海石油华鹤煤化有限公司(简称“海油华鹤”)300 kt/a合成氨、520 kt/a大颗粒尿素项目是中国海油第一套煤化工示范项目。其气化工艺采用美国GE水煤浆加压气化,共3台气化炉,两开一备;双炉投煤量(干基)1 376 t/d,有效气(CO+H2)产量2.159×106 m3/d;气化压力6.5 MPa,灰水处理采用四级闪蒸技术。

水煤浆加压气化过程中,石灰石添加量占原料煤总量的3%,操作上实行精细化管理,制定了烧嘴检维修台帐,并根据其检修情况科学制定气化炉运行周期;规定烧嘴头部端面加工2次后必须更换,对烧嘴维修不断提高要求,烧嘴的使用寿命均在60 d以上。气化装置开车运行1 a来,未出现过计划运行周期内烧嘴冷却水盘管与夹套破裂的事故。但开车以来气化炉氧气流量调节不灵活,气化炉满负荷运行时,氧气炉头压力高达8.5 MPa,氧气调节阀开度达85%氧气流量仍达不到18 000 m3/h,限制了气化炉的生产能力。为此,进行原因分析后,对工艺烧嘴进行了相应的改造,使气化炉操作弹性得到加大。

所用煤种煤质情况

海油华鹤“30·52”项目地处黑龙江鹤岗市,冬季最低温度达-30 ℃,使用鹤岗地区煤炭,其特点是灰分、灰熔点较高,需掺烧石灰石来降低煤的灰熔点,以维持气化炉的正常、稳定运行。

煤质分析主要参数如下:原料煤灰分13.99%,挥发分35.97%,全硫0.1%,固定碳含量54.41%;发热量(Qnetar)6 240 kcal/kg;半球温度(HT1 419 ℃,流动温度(FT1 486 ℃;石灰石添加比例3%,添加石灰石后灰渣流动温度为1 250 ℃。

对原料煤的灰熔点进行了分析,数据见表1;添加石灰石后灰渣粘温特性曲线见图1

    原料煤灰熔点分析数据

样品编号

样品

灰熔融性/

DT

ST

HT

FT

2015-972

原料煤

1 230

1 310

1 330

1 390

2015-973

原料煤+3%石灰石

1 170

1 200

1 210

1 250

2015-974

原料煤+6%石灰石

1 180

1 200

1 210

1 210

 

1灰渣粘温特性曲线(添加3%的石灰石)

工艺烧嘴运行概况

工艺烧嘴为美国GE公司生产,由国内航天十一所进行维修,制定有专门的烧嘴检维修台帐,对使用烧嘴维修前的尺寸进行测绘,维修后的尺寸也进行测绘,且具体的维修方法与维修影像资料都予以保存。

开车运行以来,系统逐渐趋于稳定,随着操作经验的逐渐丰富和各级管理人员对系统研究的逐渐深入,加之严峻的经济形势和市场竞争,提高生产负荷、增大产量成为企业扭亏为盈的主要法宝,其中,提高煤浆浓度、增加气化炉投煤量成为增产的主要手段。气化炉氧气管线氧气流量在17 900 m3/h工况下,氧气炉头压力高,氧气流量调节阀开度达85%,气化炉进煤浆流量最大在36 m3/h,为保证气化炉的正常运行,只能由空分装置提高氧气主管线压力,氧气流量无法加大成为限制气化炉负荷提高的主要因素;运行过程中,烧嘴冷却水进出口温差在1.5 ℃以内,烧嘴冷却水流量为23 m3/h

问题分析

更多内容详见《中氮肥》2016年第4

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