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变换炉阻力高的原因分析及处理

[日期:2017-08-16] 来源:《中氮肥》2017年第4期  作者: [字体: ]

变换炉阻力高的原因分析及处理

 

吕洪浩

(贵州开阳化工有限公司,贵州 开阳  550300

 

[  ] 针对变换炉阻力逐渐升高的问题,结合工艺流程特点和催化剂装填情况,分析一变炉阻力升高的原因,解决了一变炉一层催化剂粉化、炉内耐火球碎裂及二层催化剂结块的问题后,变换系统运行基本稳定,一变炉阻力在满负荷生产时基本维持在80 kPa以下。

[关键词] 中低低变换工艺;变换炉;阻力高;催化剂粉化;耐火球碎裂;催化剂结块;原因分析;应对措施

 [中图分类号] TQ 113.26+4.2  [文献标志码] B  [文章编号] 1004-9932201704-0009-03

 

    贵州开阳化工有限公司500 kt/a合成氨装置变换系统采用中低低变换工艺。变换系统试开车运行1 a多来,一变炉压差逐渐升高,已影响到系统负荷的增加,于是公司决定对一变炉催化剂进行过筛,以消除系统阻力。在拆检的过程中,发现催化剂床层存在一些问题,现总结如下。

1  变换系统简介

1.1  系统工艺流程

变换系统工艺流程如图1自气化系统来的水煤气(3.76 MPa210 ℃、汽气比约1.15)分两路进入净化界区。一路经煤气水分离器(V2001)分离、洗涤后,60%的水煤气通过中温换热器(E2001)换热至(260±5) ℃后,入第一中温变换炉(R2001);第一中温变换炉(R2001)分上、下两层,热点温度为(470±5) ℃,层间配有煤气激冷和水冷激2种调温方式;出第一中温变换炉(R2001)的变换气,CO浓度为4.76%(干基),经中温换热器(E2001)降温后,与剩余的40%水煤气混合,一起进入1#淬冷器(V2002)降至(260±5) ℃,再入第二中温变换炉(R2002),热点温度达到(450±5) ℃,CO浓度降至2.67%(干基)。第二中温变换炉(R2002)出来的变换气,经管道淬冷器(X2002)增加水气比后,进入中变废热锅炉(E2002)与脱氧水换热,副产1.0 MPa的饱和蒸汽。换热后的变换气(220±5) ℃进入低温变换炉(R2003),热点温度达到(250±5) ℃,CO浓度降至0.77%(干基)。低温变换炉(R2003)出来的变换气,在低变废热锅炉(E2003)内与脱氧水换热,副产0.5 MPa的饱和蒸汽。换热后的变换气(168±5) ℃进入第一水分离器(V2003),分离出冷凝液后依次进入锅炉给水加热器(E2004)、脱盐水加热器(E2005)、变换气水冷器(E2006),温度降至40 ℃,再入洗氨塔IT2001)。

                             1  变换系统流程框图

1.2  一变炉催化剂装填情况

第一中温变换炉(简称一变炉)下层先装填φ50 mm耐火球至卸料孔下方,再装φ25 mm耐火球并平整,铺一层方孔筛网(GF1W2.5/0.56)后,向炉内装58.9 m3催化剂,然后装入φ25 mm耐火球并平整,最后装入φ50 mm耐火球约500 mm(厚度)并平整。

一变炉上层先铺一层方孔筛网,装入φ25 mm耐火球约100 mm(厚度)并平整,再铺一层方孔筛网后,向炉内装23.9 m3催化剂,并在炉内装保护剂约500 mm(厚度),找平,最后装入φ25 mm耐火球并平整。

更多内容详见《中氮肥》2017年第4

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