合成氨装置开车工艺流程优化小结
王爱民,曲洪昌,翟迎春
(中石油塔里木油田分公司塔西南化肥厂,新疆 泽普 844804)
[摘 要] 针对近几年来塔西南化肥厂合成氨装置存在的开车时间长、开车期间天然气及精制水消耗高、废水排放不达标等状况,采取低变炉升温流程优化、工艺冷凝液流程优化、放空气流程优化等一系列改进措施后,达到了节能环保的目的。
[关键词] 合成氨装置;开车;低变炉升温流程;工艺冷凝液流程;放空气流程;优化;节能环保
[中图分类号] TQ 113.26 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2017)04-0031-03
0 引 言
我国合成氨生产能耗总体偏高,在当前能源形势紧张及环保要求日益严格的大背景下,合成氨企业必须大力推行节能环保工作。塔西南化肥厂合成氨装置以天然气为原料,采用M.W凯洛格公司提供的低能耗、加压催化转化工艺生产合成氨。
近几年来,我厂合成氨装置存在开车时间长、开车期间天然气及精制水消耗较高、开车期间废水排放不达标等状况。为此,对开车流程进行优化,使得低变炉可以单独在线升温还原,不需要启、停空压机;脱碳系统流程进行优化,提前进行脱碳溶液蒸浓,减少不合格工艺冷凝液就地排放时间;对放空气流程进行优化,大大降低燃烧天然气的用量。几次开、停车实践表明,上述工艺流程优化及改进,既可满足局部单元开车的需要,又能满足整个合成氨装置开车的需要及进度要求,有较强的借鉴意义,现小结如下。
1 低变炉升温流程优化
转化系统是合成氨装置的龙头和核心,而开车期间低变炉的升温还原需单独进行。多年的操作经验表明,低变炉升温过程中消耗了大量人力、物力及时间;同时,如低变鼓风机(140-J)有故障,则不能进行低变炉的升温还原工作。为此,对系统工艺流程进行优化改造,改造后的低变系统升温流程见图1。
图1 优化后的低变系统升温流程
改造后,转化系统可利用空压机三、四段进行氮气升温还原,此时,低变炉可以与转化系统所有的设备一起进行升温还原;当低变炉未达到预期温度,而转化系统需要进行蒸汽升温时,通过流程优化,开、关图1中的阀门1、2、3、4,即可利用空压机三、四段进行低变炉的单独升温还原,二者互不干扰。原工艺流程中转化系统的操作,低变炉升温还原时需要将其空压机停运后,之后再开启空压机进行低变系统的单独升温还原,优化改造后则不需要停运空压机,只需先将图1中的阀门2打开,缓慢关闭阀门1,在关闭阀门1的过程中注意查看空压机出口流量,如果低变系统是畅通的,关闭阀门1和阀门3,打开阀门4,即可进行低变炉的单独升温还原,而一段炉则进行蒸汽升温,二者互不干扰,大大缩短开车时间,系统消耗大幅度降低。
几年的实践表明,优化改造后,低变炉既可以和转化系统连在一起进行升温,也可以单独进行升温还原,开车期间不需要再进行低变炉的单独升温还原,低变炉单独升温还原时也不需要启、停空压机了,此改造方案是切实可行的。
2 工艺冷凝液流程优化
合成氨装置开车过程原流程为:一段炉配原料气后,经二段炉配空气、脱碳溶液蒸浓、串联脱碳系统、低变炉投用后,再进行汽提塔(150-E)建液位并暖管,之后汽提气投用到一段炉内,而汽提塔汽提出的工艺冷凝液分析合格后输送到水处理系统。按照上述步骤,从开车到输送合格的工艺冷凝液到水处理系统需要8 h左右,而且此过程由于工艺冷凝液指标合格需要一定的时间,不合格的冷凝液需排放,环保压力较大。传统脱碳汽提塔开车流程见图2。
更多内容详见《中氮肥》2017年第4期