预硫化钴钼系催化剂应用总结
曹昭军,吕洪浩
(贵州开阳化工有限公司,贵州开阳 550300)
[摘 要] 为节约系统开车时间、减少系统开车费用,贵州开阳化工有限公司在500 kt/a合成氨装置变换系统一变炉和低变炉上采用了预硫化钴钼系催化剂。阐述预硫化钴钼系催化剂的装填、升温、导气开工和运行情况,总结其使用经验和优缺点,以供同行参考和借鉴。
[关键词] 变换系统;预硫化钴钼系催化剂;装填;升温;导气;运行情况
[中图分类号] TQ113.26+4.2 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2018)01-0021-03
贵州开阳化工有限公司500 kt/a合成氨装置变换系统采用中低低工艺,为节约系统开车时间、减少系统开车费用,公司经调研决定在一变炉和低变炉采用预硫化钴钼系催化剂约150 m3。以下就预硫化钴钼系催化剂在500 kt/a合成氨装置上的应用情况进行总结,以供同行参考和借鉴。
1 变换系统工艺流程简介
来自气化系统的水煤气(3.76 MPa、210 ℃、汽气比约1.15),分2路进入净化界区。一路经煤气水分离器(V2001)分离、洗涤后,60%的水煤气通过中温换热器(E2001)换热至(260±5) ℃后入第一中温变换炉(R2001),第一中温变换炉(R2001)分上、下2层,热点温度为(470±5)℃,层间配有煤气激冷和水冷激2种调温方式;出第一中温变换炉(R2001)的变换气CO浓度为4.76%(干基),变换气经中温换热器(E2001)降温后,与剩余的40%水煤气混合后一起进入1#淬冷器(V2002)降温至(260±5) ℃,再入第二中温变换炉(R2002),热点温度达到(450±5) ℃。出第二中温变换炉(R2002)的变换气,其CO浓度降至2.67%(干基),经管道淬冷器(X2002)调节水气比后进入中变废热锅炉(E2002)与脱氧水换热,副产1.0 MPa的饱和蒸汽。换热后(220±5)℃的变换气进入低温变换炉(R2003),热点温度达到(250±5) ℃;出低温变换炉(R2003)的变换气,其CO浓度降至0.77%(干基),进入低变废热锅炉(E2003)与脱氧水换热,副产0.5 MPa的饱和蒸汽。经低变废热锅炉(E2003)降温后的(168±5) ℃变换气经第一水分离器(V2003)分离出冷凝液,然后依次进入锅炉给水加热器(E2004)、脱盐水加热器(E2005)、变换气水冷器(E2006),温度降至40 ℃后入洗氨塔Ⅰ(T2001)。
2 预硫化钴钼系催化剂的装填情况
2.1 一变炉催化剂的装填情况
一变炉下层先装填φ50 mm耐火球至卸料孔下,再装入φ25 mm的耐火球并平整,铺一层方孔筛网(GF1W2.5/0.56)后,向炉内装填52 m3的催化剂,然后装入φ25 mm耐火球并平整,最后装入约500 mm(厚)的鲍尔环填料并平整。
一变炉上层铺一层方孔筛网,装入φ25 mm耐火球约100 mm(厚)并平整,再铺一层方孔筛网,然后向炉内装填30 m3的催化剂,之后装入保护剂约500 mm(厚)并找平,最后装入φ25 mm的耐火球并平整。
2.2 低变炉催化剂的装填情况
低变炉下层先装填φ50 mm耐火球至卸料孔下,再装入φ25 mm的耐火球并平整,铺一层方孔筛网(GF1W2.5/0.56)后,向炉内装填38 m3的催化剂,然后装入φ25 mm的耐火球并平整。
低变炉上层铺一层方孔筛网,装入φ25 mm的耐火球约100 mm(厚)并平整,再铺一层方孔筛网,然后向炉内装填30 m3的催化剂,之后装入保护剂约500 mm(厚)并找平,最后装入φ25 mm的耐火球并平整。
更多内容详见《中氮肥》2018年第1期