李家栋,曹珍,白成海,李加松
(兖矿新疆煤化工有限公司,新疆 乌鲁木齐830000)
[摘 要]兖矿新疆煤化工有限公司600 kt/a醇氨联产项目于2012年9月建成投产,其变换冷凝液汽提系统采用“一体式”汽提塔,汽提塔顶部设置塔顶换热器,以实现变换冷凝液与高温汽提气的换热;自投产以来,变换冷凝液汽提系统一直存在汽提塔塔顶换热器腐蚀穿孔、汽提塔系统管线铵盐结晶、汽提塔塔底腐蚀物堆积堵塞影响釜液排放、少部分含氨不凝气不得不现场放空等问题,其中塔顶换热器腐蚀泄漏问题尤为严重。为此,对变换冷凝液汽提系统进行了一系列优化改造——停用汽提塔塔顶换热器并在汽提塔顶部气相出口新增卧式换热器、卧式换热器与汽提塔之间设置旁路、汽提塔底液排口抬高、塔顶汽提气增设一路管线去热电锅炉等。优化改造后,系统存在的部分不足与缺陷得以消除,设备的使用寿命有效延长,有力地保障了系统的安全、环保、稳定、长周期运行。
[关键词]变换冷凝液汽提系统;塔顶换热器;腐蚀泄漏;铵盐结晶;腐蚀物堆积堵塞;不凝气现场放空;优化改造;运行注意事项
[中图分类号]TQ113.26+4.2 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2022)02-0037-03
0 引 言
兖矿新疆煤化工有限公司(简称兖新煤化)600 kt/a醇氨联产项目以煤为原料,采用华东理工大学+兖矿集团自主开发的多喷嘴水煤浆加压气化工艺制备合格的水煤气[水煤气压力6.20 MPa、温度240 ℃、水气(干基)比约1.40、CO含量约45.33%(干基)],水煤气经除尘增湿后送至变换(有氨变换和甲醇变换两条工艺线)、低温甲醇洗及液氮洗等工序进行净化处理,净化气进入合成工段合成醇氨。生产过程中,水煤气在变换界区经变换反应和废锅回收热量后,会在气液分离罐中产生氨氮含量较高的变换冷凝液(温度40 ℃),在氨变换和甲醇变换的2台洗氨塔中(T2001/T2002)洗氨,洗氨塔塔底出来的冷凝液经汽提塔塔顶换热器(E2017)预热后进入“一体式”冷凝液汽提塔(T2003)上部,经自塔底部进入的0.4 MPa饱和蒸汽汽提后,塔顶汽提气进入塔顶换热器冷却,冷却后得到的含氨不凝气送至硫回收系统处理,T2003底部的冷凝液经冷凝液泵(P2)加压至1.2 MPa后送气化磨煤单元作为补水。
兖新煤化600 kt/a醇氨联产项目自2012年9月建成投运以来,其变换冷凝液汽提系统存在一些问题,尤其是汽提塔塔顶换热器易出现腐蚀泄漏的问题,即使后来进行了材质升级,塔顶换热器的使用寿命也只有0.5~1 a,最终因频繁泄漏而无法继续使用;后通过对变换冷凝液汽提系统进行优化改造,T2003塔顶换热器使用寿命得到延长,系统存在的问题得以消除,保障了装置的安全、稳定运行。以下对有关情况作一介绍。
1 变换冷凝液汽提系统运行问题
兖新煤化变换冷凝液汽提系统采用“一体式”汽提塔(简称汽提塔),汽提塔顶部设置塔顶换热器,其目的是分离出变换冷凝液中的NH3等影响系统运行的气体。变换冷凝液在汽提塔(T2003)塔顶换热器内与高温汽提气换热,冷凝液温度由40 ℃升至60 ℃后从汽提塔上部进料,汽提气则降温至75 ℃后送硫回收系统焚烧炉燃烧;此过程中,汽提塔通过控制塔顶温度来控制回流量。
自2012年投运以来,变换冷凝液汽提系统运行过程中存在汽提塔塔顶换热器腐蚀穿孔、汽提塔系统管线铵盐结晶、汽提塔塔底腐蚀物堆积堵塞影响釜液排放、少部分含氨不凝气不得不现场放空等问题,造成变换冷凝液汽提系统不能正常运行,给安全生产和环保工作造成较大压力。其中,塔顶换热器腐蚀泄漏问题尤为突出,塔顶换热器一般运行6个月左右就会出现泄漏,最长运行周期不超过12个月,通常2~3个月就要清理1次回流泵入口腐蚀脱落物,汽提塔系统管线和阀门1个月左右就要进行1次带压堵漏,频繁检修造成变换冷凝液汽提系统在线运行率低、不凝气现场放空、冷凝液汽提效果不好,继而导致气化外排废水氨氮超标,并对硫回收系统焚烧炉运行造成不利影响,现场生产环境差且安全环保工作很被动;2012—2018年,因汽提塔塔顶换热器腐蚀泄漏而无法运行,期间更换过3台塔顶换热器,换热器材质也一步步由304不锈钢升级到316L不锈钢再升级到双相不锈钢,但塔顶换热器使用寿命始终只有0.5~1 a。
2 塔顶换热器腐蚀泄漏的原因分析
(1)变换冷凝液中含有酸性物质。塔顶换热器主要流通介质为变换冷凝液和汽提气,变换冷凝液全部由水煤气冷凝而来,煤中某些微量物质的存在使得冷凝液中夹带着NH3、Cl-、H2S等腐蚀性成分,其中,NH3可能与Cl-反应生成NH4Cl附着在设备表面形成垢下电化学腐蚀。观察拆卸下来的汽提塔塔顶换热器,其腐蚀点表观为深浅不一的凹陷,较深的腐蚀坑存在穿孔现象。分析认为这与汽提塔塔顶冷凝液和汽提气中的酸性物质含量有关,变换冷凝液汽提系统运行负荷越高、酸性物质含量越高,汽提塔塔顶换热器腐蚀越严重。
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