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400 kt/a双加压法稀硝酸装置膨胀节损坏原因分析及优化改进

[日期:2025-10-15] 来源:《中氮肥》2025年第5期  作者: [字体: ]

李苏军,罗正兰

(重庆飞华环保科技有限责任公司,重庆401221

 

[摘  要]重庆飞华环保科技有限责任公司400 kt/a双加压法稀硝酸装置中大量使用各类波纹管补偿器(膨胀节),自20151月投产以来,出现过省煤器膨胀节损坏、锅炉给水加热器膨胀节泄漏、省煤器至尾气加热器之间管道上大拉杆膨胀节严重变形、尾气加热器出口膨胀节损坏、氧化炉底部膨胀节损坏等问题,严重影响装置的安全稳定运行。分析认为,膨胀节损坏原因主要有设计与安装缺陷、设备制造缺陷、生产管理方面存在不足、设备管理不到位、(最初几年)装置开/停车过于频繁及部分膨胀节使用年限较长等。基于实际生产情况,陆续实施了一系列优化改进,并采取了一系列防范措施,膨胀节频繁损坏问题得到解决或缓解。

[关键词]双加压法稀硝酸装置;省煤器;锅炉给水加热器;尾气加热器;氧化炉;膨胀节损坏;原因分析;优化改进

[中图分类号]TQ111.26+2   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202505-0033-05

 

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重庆飞华环保科技有限责任公司(简称重庆飞华)400 kt/a稀硝酸装置(HNO3浓度60%)由中海油山东工程有限责任公司设计,采用西班牙TR公司开发的双加压法硝酸生产工艺[中压氧化(氧化压力0.45 MPa)、高压吸收(吸收压力1.1 MPa],所产稀硝酸主要供应给BASF重庆MDI一体化项目硝基苯装置。稀硝酸装置于20151月投产,因其设计产能远大于BASF的生产需求,富余稀硝酸不得不通过车辆外运销售,装置经常处于开开停停的状态;2021年底决定开展硝酸提浓技术攻关,202212月对稀硝酸装置进行了优化调整,产品稀硝酸浓度逐步提升至65%,打开了市场,基本上形成了稀硝酸装置全年满负荷无产品剩余的良好局面。

稀硝酸装置中大量使用各种类型的补偿器,重庆飞华稀硝酸装置各种类型的波纹管补偿器(简称膨胀节)重要的有36台(还有其他各类补偿器,其结构简单,问题不突出或影响较小,暂不予以讨论),由于本稀硝酸装置部分设备最初设计/安装不合理、运行周期短及频繁开/停车、工艺操作水平欠佳、工况恶劣、设备腐蚀及运维管理方面存在不足等,造成膨胀节多次由于腐蚀、变形失效、水击、疲劳损坏等而严重损坏,其中问题最为突出的是大拉杆式膨胀节和换热设备本体上的膨胀节,导致稀硝酸装置多次被迫停车等(截至20248月,本稀硝酸装置因膨胀节破裂造成被动停车5次),严重影响装置的安全、稳定运行。后经优化改进,解决或缓解了膨胀节损坏问题。以下对有关情况作一介绍。

1  稀硝酸装置工艺流程概述

罐区来的原料液氨首先进入液氨过滤器(F010A/B)滤除杂质,接着进入主蒸发器(E0101)和辅助蒸发器(E0103)中蒸发成气氨,气氨送至氨过热器中加热至100 ℃,再进入氨空混合器与压缩空气混合后去往氨氧化炉(R0101)进行氨的催化氧化反应。氧化炉出口氧化氮气体温度约383 ℃,依次经串联的尾气过热器(E0105)、省煤器(E0107)、尾气加热器(E0108)、低压反应水冷凝器(E0110)冷却,部分氧化氮气体在E0110内冷凝成稀硝酸(浓度约34%),稀硝酸在工艺气分离器(S0102)与氧化氮气体分离,分离后的氧化氮气体进入氧化氮压缩机,被加压至0.98 MPa,继而依次经锅炉给水加热器(E0111)、尾气预热器(E0112)、高压反应水冷凝器(E0113)冷却至48 ℃左右进入吸收塔(T0101)底部,气相中的NO2被吸收塔中的水吸收生成硝酸;S0102分离出的液相冷凝酸则进入吸收塔(510层)相应(稀硝酸浓度)塔盘,吸收塔出口稀硝酸经漂白塔(T0102)吹除其中溶解的氧化氮气体后得到成品稀硝酸,送入成品储罐。

2  省煤器(E0107)膨胀节损坏

2.1  问题描述

2015115日重庆飞华稀硝酸装置第一次原始开车。201521603:40装置第三次点火投氨开车,系统运行2 h后,现场人员巡检发现省煤器(E0107)泄漏,经确认为E0107膨胀节泄漏,约有710 t/h锅炉水外喷,漏量较大,装置紧急停车处理。

2.2  原因分析

2.2.1  E0107滑动支撑安装存在问题

在工程详细设计阶段,分析计算E0107最大热膨胀量为8.31 mm,并标明尾气过热器(E0105)与E0107滑动支撑及固定支撑位置,E0105E0107为连体设备,E0105无膨胀节;工艺包要求其滑动支撑提供50 mm的开槽孔,设计时允许设备自身纵向热膨胀15 mm。据滑动支撑设计数据,此纵向开槽孔的尺寸将允许E0107膨胀不受限制,但设备安装完成后,现场发现其滑动支撑处虽有滑动平台,但滑动支撑位置用钢筋混凝土浇筑,E0107膨胀受限。施工验收阶段发现了此安装问题,但并未引起重视,当时为赶工程进度,未对其进行整改。

2.2.2  E0107出口管道反作用力的影响

E0107膨胀节是为支撑轴向负荷而设置的,但实际上E0107在受到轴向力的同时,还受到出口管道的反作用力,并作用到E0107设备基座,使E0107受到垂直负荷的同时也受到出口管道变形所带来的扭力,进而使E0107本体膨胀节产生了“S”形变形。

2.2.3  操作方面的问题

1E0107管程为工艺气、壳程为锅炉给水,系统开车过程中,管程工艺气温度有两个突升阶段:第一个是四合一机组升速升压阶段,工艺气温度大致由89 ℃升至167 ℃,此阶段温升时间较长,约2 h,对设备产生的热应力相对较小;第二个是氧化炉点火投氨阶段,E0107内工艺气温度大致由170 ℃升至383 ℃,此过程时间短,约26 min,对设备产生的热应力较大。通常,在这两个阶段前后,应保持E0107壳程锅炉水流动,以便及时带走热量,但装置开车之初实际操作中并未打开E0107壳程锅炉给水循环阀(HV303015)让设备内的锅炉水流动起来,封闭在设备内“不流动”的锅炉水温度急剧上升,对E0107膨胀节产生了极大的热应力。

2)装置开车之初,由锅炉给水泵(P0103)到锅炉给水加热器(E0111)出口的锅炉水管线及设备内均为空的,操作人员启动P0103时采用泵进/出口阀全开、主控(人员)远程启动的方式,而P0103为多级离心泵,设计出口压力为55 MPaP0103突然启动后,处于排空状态下的P0103E0107出口之间的管道、设备会遭受巨大的水锤冲击。波纹管补偿器为挠性元件,一般来说其刚度远远小于管道和设备的刚度,P0103突然启动后很容易使得这段管线及设备最为薄弱的环节(膨胀节)损坏。

2.3  优化改进

2.3.1  工艺操作优化

针对工艺操作方面的问题,要求每次开车过程中E0107壳程锅炉水保持一定的循环量;规范P0103的操作,装置开车之初,P0103出口管道全空的情况下,不允许全开P0103出口阀,不允许直接远程启动P0103,而应全开P0103进口阀,远程启动P0103后再缓慢打开P0103出口阀,逐渐让P0103出口管线及相应设备内充满水,避免水锤现象发生。

2.3.2  设备方面的优化改进

E0107是双加压法稀硝酸装置的重要设备,又属于特材设备,制造工艺要求严格,若重新制造或返厂维修,无论从时间还是成本上看均不现实。为不影响装置生产,重庆飞华在与设计院及企业内部设备和工艺专家沟通后,初步形成如下永久性的解决方案:① 按照工程详细设计要求,重新对E0107的基座、滑动支撑进行安装,以利E0107自由膨胀;② 对于E0107本体损坏的波纹管,移走原设备上的加强环和波纹管,在原波纹管两侧焊接2个底板到设备筒体(壳程),然后在2个底板上焊接1圈一半的公称直径为8寸的管子(8寸管子劈成两半,其厚度满足恶劣工况下的强度要求)。

2015218日系统停车期间对E0107进行了改造,改造后E0107的强度虽得到加强,可实际上并没有彻底解决上述问题,导致后来发生了E0111膨胀节泄漏事故。

3  锅炉给水加热器(E0111)膨胀节泄漏

更多内容详见《中氮肥》2025年第5

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