黄伟锋,何柳杰
(柳州化工股份有限公司,广西 柳州545002)
[摘 要]在合成氨生产过程中,合成气压缩机是动力消耗的大户,为了提高压缩机的生产能力和降低机组能耗,通过在压缩机进口新增1台氨冷器,降低了压缩机进口工艺气温度,使之在同样负荷下降低了压缩机转速,从而达到节能降耗的目的。
[关键词] 合成气压缩机;氨冷器;节能;降耗
[中图分类号] TH 452[文献标识码]B[文章编号]1004-9932(2011)03-0043-03
在整个合成氨生产过程中,压缩机动力消耗大约占总动力消耗的70%,而在所有的压缩机中,合成气压缩机的功耗又占了大部分。我公司300 kt/a合成氨生产由于受气源限制,合成气压缩机一直只能维持机组额定的80%负荷运行,而离心压缩机的固有特性又使得机组存在较大的能耗,因此我公司通过对压缩机性能曲线影响因素的分析进行技术改造,在压缩机进口新增1台氨冷器,以降低压缩机进口工艺气温度,达到节能增效的目的。
1 工艺流程概述
我公司二合成分厂300 kt/a合成氨装置的合成气压缩机103-J为美国埃德蒙—克拉克公司生产的大型高效离心式压缩机,由二缸三段离心式筒型压缩机组成,它由汽轮机直接驱动。压力2.46 MPa、温度40 ℃的氢氮气从压缩机一段进口进入,在低压缸被压缩至5.8 MPa、172 ℃后进行段间冷却,再经段间分离器105-F分离油水、分子筛系统脱除有毒微量,温度降至8 ℃后进入高压缸,经8级压缩,压力升至12 MPa,进入合成塔进行氨合成反应,反应后的合成气再进入冷冻系统,深冷分氨后返回高压缸循环段继续压缩循环。