焦 虎
(中海石油化学股份有限公司,海南 东方572600)
[中图分类号]TK 229.6+5[文献标识码] B[文章编号] 1004-9932(2011)04-0055-02
中海石油化学股份有限公司一期合成氨装置采用的是ICI-AMV工艺,生产能力为300 kt/a。其净化单元的低压蒸汽发生器(位号04E003)由FJM公司设计制造,为卧式设备,型号H-BKM,换热面积415 m2,壳体材料为304L,换热管材料为TP304L,工作压力0.37 MPa,工作温度140 ℃。它利用低变炉来工艺气(走管程)的热能加热壳程的工艺冷凝液介质产生低压蒸汽,产汽量为3.5 t/h,同时工艺气得到冷却。蒸汽通过闪蒸槽(位号05D002)上的蒸汽喷射器进入脱碳系统再生塔(位号05C002),为其提供再生所需热量。
1 出现的问题和采取的维修办法
操作人员巡检时发现04-E003北侧封头法兰附近有水向外渗漏。经检查发现:北侧法兰与锥体之间的直段右下角有一约10 mm的纵向裂纹,与管板相焊的直段筒节和锥段筒节(马蹄口)有多处出现裂纹并有泄漏。
发现裂纹后,相关部门人员制定了补焊方案,但在进行试焊时焊缝周围却出现了新的裂纹,说明该区域不宜再用焊接方法进行带压补修。为防止泄漏进一步扩大,我们做了如下处理:制作1个抱箍,箍压在裂纹所在直段筒体处。抱箍宽度为50 mm,内衬膨体四氟带,通过压紧四氟带进行局部密封。如此处理后,泄漏问题暂时得到控制。随后,利用系统短停机会对出现的裂纹、泄漏部位进行局部修理:对管板筒节及锥体部分进行了测厚和PT检查以确定缺陷部位,用砂轮打磨清除缺陷后,再对清除的部位进行PT检验,确认打磨干净(无缺陷)后,按焊接工艺规程进行补焊(焊接前做好附近区域的保护,防止飞溅损伤母材)。焊接材料选用E308L-16φ3.2 mm(母材为304L),焊后PT检验合格再进行水压试验。
委托大连松海公司制作新的筒节和锥体,并将筒节和锥体厚度由原来的8 mm改为9 mm,在靠近管板处增加1个1英寸大小的间断排污管。利用系统大修对筒节和锥体进行更换(焊后消应力处理)。
2 原因分析