(云南清洁能源开发有限公司解化化工分公司,云南 开远661600)
[中图分类号] TQ 113.25[文献标识码]B[文章编号]1004-9932(2013)01-0047-02
1 概 述
我公司合成氨装置从造气、净化到合成的整个工艺过程中,对关键设备的重要控制指标的监测均设置有在线分析系统,在线分析预处理系统因样气的组分、温度、压力等不同而异。合成氨循环气因压力高,为满足在线仪表的运行要求,其在线分析预处理系统主要起减压、稳压的作用。由于原合成氨循环气在线分析预处理系统存在维护难、易跑气、串气等问题,工艺操作条件稍有波动就会导致经济价值高的循环气放空(跑气),造成循环气浪费。为此,2011年9月,利用大检修停车机会,对3#、4#、5#合成塔循环气以及4#合成塔新鲜气在线分析预处理系统进行了改造,采用双级减压箱取代原预处理系统。改造后,操作维护方便,无循环气放空,安全可靠性高。
2 原预处理系统情况
2.1 工艺流程
原循环气样气预处理系统流程见图1。
循环气样气(压力28~31.4 MPa)经阀K1、K2、K3减压至0.01~0.1 MPa,再进入分离器将油、尘等分离(正常情况下,循环气中的油、尘极少),最后进入分析表柜。超过水封压力的样气经水封放空管排入大气。水封的主要作用是稳定样气压力(即稳压),水封水为废锅软水。该系统的优点:样气较洁净,减压效果可以达到进分析表柜要求。
2.2 存在的问题
(1)由于根部阀K1、K2、K3等是碳钢材质的高压阀,长期使用后容易出现阀门控制失稳,导致样气压力增大;在工艺压力波动或开、停车时,样气压力也易增大。由于水封的有效设计水压低(0.017 65 MPa),因此样气压力增大后易超过水压,超压的样气冲开水封,从放空管放空(即跑气)。因该套装置设在工艺现场,放空管位置较高,跑气时不易察觉。工艺循环气经济价值高,经常出现的跑气放空情况,增大了生产成本(4套在线分析预处理系统每年放空量高达414 720 m3,若按成本价1.0元/m3计算,每年放空气的价值约41.47万元),且形成了较大的安全隐患。
(2)样气压力增大跑气时,水封筒内的水随样气带出放空,水位不断降低(严重时可导致筒内的水吹干),水压也随之降低直至无水压,跑气量越来越大。如此恶性循环,造成循环气的大量流失。
(3)分离器不能除去的小粒径油、尘,长期运行后油、尘会堆积在分离器出口至分析表柜的样管中,从而造成样管阻力增大,使水封跑气情况加重。
(4)因循环气中含有3.0%以上的NH3,水封长时间使用后,NH3在水封水中不断累积,浓度不断增大,当浓度达到一定时,高浓度的NH3会扩散到分离器中,随样气进入分析表柜,造成循环气中NH3含量的测定值比实际值偏高,最高时甚至超过1.0%。
(5)为防止水封跑气,需要经常检查样气压力和补充水封水,工作强度大。
3 改进措施
循环气的特点是洁净(油、尘等杂质含量极少)、腐蚀性小、经济价值高、压力高(31.4 MPa)、H2含量高(>60%),样气预处理的主要作用是减压、防渗漏和减少浪费。2011年9月,对原循环气样气预处理系统进行了技术改造:原根部阀设置不变,将后续水封及补水装置去除,改为双级减压箱装置。改造后的样气预处理系统如图2所示。
样气从K3出来,进入减压箱(全部采用不锈钢材料),经高压针阀到T型过滤器,除去油、尘等杂质,通过高压减压阀进行第一级减压,循环气压力从30.0 MPa降至2.0 MPa左右,再经稳压减压阀进行第二级减压,样气压力从2.0 MPa降至0.1 MPa左右,送分析表柜。如果样气压力超过0.2 MPa,安全阀动作,多余样气由安全阀管线排出放空