(云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司,云南 开远661600 )
[摘 要]针对4M12-59/44氧气压缩机刮油器效果差、活塞杆带油严重等问题,通过对压缩机中间座和刮油器进行改造,消除了安全隐患,保证了氧压机机组的稳定运行。
[关键词]压缩机;中间座;刮油器;改造
[中图分类号]TH457 [文献标识码]B [文章编号]1004-9932(2013)03-0038-02
4M12-59/44氧气压缩机是解化化工分公司合成氨生产系统中的关键设备之一,主要用于气化炉的供氧。该机组自投运以来,由于刮油器刮油效果差,活塞杆带油严重,多次发生因刮油器漏油着火燃烧事故,造成活塞杆、中座等烧坏及系统大减量甚至紧急停车,不仅严重影响生产系统的稳定性和连续性,还极大地威胁着操作人员和装置、设备的安全。因此有必要对其进行技术改造,以消除隐患,确保操作人员的人身安全和生产系统的安全稳定运行。
1 存在的问题及原因分析
4M12-59/44氧气压缩机为四列、四缸、四级双作用M型对称平衡无油润滑往复式压缩机,主要由机身、曲轴、气缸、活塞、连杆、活塞杆、气阀、油系统和附属设备组成,工作介质为干燥纯氧。其主要技术参数:输气量(吸入状态) 3 600 m3/h,行程240 mm,进气压力5 kPa,最终排压4.4 MPa,转速 375 r/min,轴功率780 kW。氧压机在运行中数次因活塞杆带油发生重大燃烧事故,虽经多次处理、改进,仍未得到有效解决。经进一步仔细检查分析后,认为主要是由于以下原因导致刮油器刮油效果差:
(1) 刮油环和活塞杆表面光洁度不高或者刮油环与活塞杆吻合度不足,导致油顺缝漏出;
(2) 刮油环弹簧的弹力不够,导致抱紧力不足而漏油;
(3) 刮油器壳体上泄油孔太小,导致刮油器回油不畅而使油溢出而泄漏;
(4) 刮油环的轴向间隙过大或者过小;
(5) 刮油器内刮油环数量不足;
(6) 由于活塞环、支承环及十字头或滑道磨损超限导致活塞杆跳动过大而产生漏油;
(7) 填料等异常导致的温升使活塞杆温度过高,致使油在活塞杆上变成油雾而产生泄漏。
2 改造措施
要从根本上解决刮油器漏油这一难题,如果仅重新设计刮油器和刮油环,即使有更高的加工精度和娴熟的装配技术,都不可能彻底消除由上述原因导致的漏油问题。因此,通过与设计单位充分沟通后,编制了“4M12-59/44氧气压缩机刮油器改造方案”,并依据方案实施了以下几方面改造。
2.1 中间座改造
对中间座进行重新设计,改为双室结构。在刮油器和填料中间再加一组密封函,把填料函和刮油器彻底隔开。同时保证刮油环和新加的密封函间距超过一个压缩机行程,并把靠填料的一个密封腔充氮保护。这样,即使刮油环漏油,压缩机仍然可以安全地运行,从根本上消除了安全隐患。改造后的中间座结构见图1。
从图1可看出,中间座在长度未改变的情况下从新增密封函的位置改为双室结构,保留了原设计的挡油盘;为了保证挡油盘在活塞杆上一个行程来回不被触碰,新增加1个刮油器安装座,使刮油器向轴端移动35 mm。
刮油器向轴端移动35 mm后,在确保气缸余隙的情况下,活塞杆运动到盖侧死点位置,刮油环已越过活塞杆镜面区约25 mm,在运行中易造成刮油环损坏,且活塞杆背帽在盖侧死点位置正好和刮油器接触,易造成撞击。为了保证活塞杆非镜面区在往复运动过程中避开刮油环,通过减窄铣平位置(铣扁由20 mm缩至15 mm)、缩短螺纹长度(由165 mm缩短至135 mm)和减薄背帽厚度(由85 mm缩至75 mm)来实现。
由于缩短了活塞杆螺纹长度并减薄了锁紧背帽厚度,需对十字头与活塞杆的螺纹连结进行剪切和弯曲强度校核。