(中化吉林长山化工有限公司,吉林 长山131109)
[中图分类号] TQ 051.5[文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2013)06-0050-02
我公司是合成氨产能为180 kt/a的中型氮肥企业,有2套合成氨系统,其中2#合成氨系统配套往复式循环机,其φ1 000 mm冷交换器的外筒为1988年制造的氨合成塔(2003年公司“18·30”改造时对氨合成塔内件改造后作为冷交换器使用)。2013年3月以来,由于精制气微量较高导致冷交换器压差逐渐增大,3月24日晚发生冷交换器压差突然降低且液面指示失灵的事故,现将事故经过及处理过程作一介绍。
1 工艺简介与设备参数
冷交换器主要参数见表1,内件结构如图1。
冷交换器上部为列管式换热器,下部为带有旋流板的分离器。合成氨循环气从a口进入列管换热后从b口出,进入氨蒸发器冷却,冷却后的气体从d口进入分离段,分离液氨后,进入换热段壳层与列管内气体换热,换热后从c口出来,进入合成塔参与合成氨反应。
2 事故经过
2013年3月因甲烷化工序催化剂活性降低,导致送入合成氨工序的精制气微量超标,取样分析微量在26×10-6(指标要求≤20×10-6)。
3 原因分析及处理过程
车间技术人员分析后认为该事故的原因是:精制气微量过高,合成系统产生副产物碳铵结晶,阻塞冷交换器列管,致使冷交换器阻力过大,压差增大使冷交换器内件损坏,系统走近路,即循环气从a口进入,直接从c口排出,未经过或少量经过b口进入氨蒸发器。
从图纸分析冷交换器内件的填料及焊道等薄弱部位,根据经验初步判断冷交换器内件损坏位置可能为以下3处。