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合成塔压差高原因分析及处理

[日期:2014-02-17] 来源:《中氮肥》  作者:刘洪 [字体: ]

(川化股份有限公司,四川 成都610301

 

[中图分类号]TQ 113.26+6.5 [文献标志码]B[文章编号]1004-9932201401-0047-03

 

1         合成回路流程简介

我公司200 kt/a国产化合成氨装置新鲜氢氮气经水冷、氨冷、分子筛吸附净化后进入合成气压缩机(103-J)压缩,从组合式氨冷器(120-C)来的循环气也进入103-J循环段,与新鲜气混合并经循环段压缩后压力升至14.37 MPa(温度48 ℃,流量142 523 kg/h),之后去氨合成塔进出口热交换器(121-C),被加热到270 ℃后进入氨合成塔(105-D)。合成回路流程示意见图1

入塔合成气从高压壳体与催化剂筐的环形空间流过,得到一定预热后进入中间换热器(122-C)管间,与出第1催化剂床层的气体换热,温度约为362.8 ℃、NH3含量1.68%的气体入第1催化剂床层进行氨合成反应。出第1催化剂床层的合成气(温度约491 ℃、NH3含量9.81)先进入中间换热器(122-C)管内,与主线来的入塔气进行换热,温度降至398.9 ℃,再先后进入第2催化剂段的2A2B床层继续进行合成氨反应。温度454.3 ℃、NH3含量14.3%的出塔气入合成塔出口废热锅炉(123-C),与锅炉给水换热产生高压蒸汽,自身被冷却。回收废热后的合成气温度约296 ℃,再先后进入合成塔进出口换热器(121-C)、合成塔出塔冷却器(124-C),气体温度降至36.7 ℃,然后进入组合式四段氨冷器(120-C),合成气流经氨冷器冷却、分离氨后进入压缩机(103-J)循环段,与新鲜气一道升压进入氨合成循环。

2         问题的出现及处理

2013224化工班组在装置加负荷的过程中,发现合成塔压差PDI-54(设计值187 kPa)上涨较快,合成塔压差超过厂控指标。于是立即对PDI-54进行确认:仪表人员在现场调校了PDI-54的表头和零位,同时对仪表接线进行了检查,确认该压差表准确无误;为了验证该压差表的准确性,再次用1支精密压力表从变送器正、负压侧进行压力测试,正、负压侧压力分别为10.6 MPa10.4 MPa,其差值与总控PDI-54显示压差值相符;观察103-J循环段的压差,也从480 kPa涨至620 kPa。说明PDI-54显示的压差值是准确的。因此,可以确认合成塔压差高是真实的。

3         问题排查

确认合成塔压差高是真实的,那么是什么原因造成合成塔压差高呢?为此,从以下几方面对问题进行了排查。

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