CO2压缩机高压缸主止推瓦温度高的原因和对策
许昆岭
(江苏灵谷化工有限公司,江苏 宜兴214213)
[中图分类号]TH 452 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2015)01-0040-03
江苏灵谷化工有限公司(简称灵谷化工)大化肥项目总投资25亿元,设计日产1 300 t合成氨、2 200 t尿素,于2007年12月动工建设,2009年7月投产。该项目CO2透平压缩机组由锦州新锦化机有限公司生产,其作用是将低温甲醇洗装置来的压力0.138 MPa(注:本文所有的压力均为绝压)的CO2气体加压至15.1 MPa后送至尿素汽提塔。CO2压缩机自投用以来,其四段入口压力一直偏高,最高达8.52 MPa,同时,高压缸主止推瓦温度也一直偏高,正常满负荷生产时达98~103 ℃,给机组的安全、稳定、长周期运行带来了很大的隐患。本文对CO2压缩机高压缸主止推瓦温度高的原因进行分析,并提出相应的改进措施。
1 压缩机组工艺参数及压缩流程
1.1 工艺参数
CO2压缩机蒸汽透平型号为60EMXL-607,为抽汽—注汽—凝汽式,动力蒸汽压力为3.8 MPa;压缩机型号为60V-607C(LP)/40V-406B(HP),为2缸4段12级离心式压缩机,其设计参数如表1。
表1压缩机正常工况下设计参数
工艺参数 |
一段 |
二段 |
三段 |
三段 |
四段容积流量/m3·h-1 |
33 672 |
35 008 |
34 967 |
34 960 |
进口压力/MPa |
0.138 |
0.4 |
2.02 |
7.17 |
进口温度/℃ |
30 |
40 |
40 |
50 |
出口压力/ MPa |
0.45 |
2.15 |
7.3 |
15.1 |
出口温度/℃ |
157 |
239 |
170 |
115 |
机组转速/r·min-1 |
8 430 |
8 430 |
13 700 |
13 700 |
2 压缩流程
压缩机一段进口分离器V-5102来的压力130~145 kPa、温度15~40 ℃的CO2气体经低压缸一段2级叶轮压缩后,压力升至0.3~0.4 MPa,温度升至120~150 ℃,经一段出口冷却器E-103冷却后,温度降至40 ℃以下,与外供的一定流量的空气(流量1 336 m3/h,压力0.5 MPa,温度17 ℃)混合。混合气经低压缸二段4级叶轮压缩,压力升至2.05~2.5 MPa,温度升至200~250 ℃,经脱硫系统处理后进二段出口冷却器E-5104冷却,再经分离器V-5103分离后,压力2.0~2.45 MPa、温度≤45 ℃的气体分为2路:一路去低压防喘振系统,另一路进入高压缸三段。经高压缸三段4级叶轮压缩后的气体压力升至7.2~7. 3 MPa,温度升至160~190 ℃,经三段出口冷却器E-5105冷却后,压力为7.1~7.2 MPa,温度降为50 ℃,再经高压缸四段2级叶轮压缩后,压力升至15. 1MPa,温度为115 ℃,高压CO2气分为2路:一路去高压缸三段进口防喘振系统,另一路经脱氢处理后去尿素高压系统汽提塔。……
更多内容请见《中氮肥》2015年第1期