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预转化催化剂失效对甲醇装置的影响及对策

[日期:2017-04-21] 来源:《中氮肥》2017年第1期  作者: [字体: ]

预转化催化剂失效对甲醇装置的影响及对策

 

熊华敏

(中海石油建滔化工有限公司,海南  东方572600

 

[摘  要] 介绍预转化催化剂失效对甲醇装置预转化炉、转化炉及换热盘管的影响,通过采取用旁路阀调节温度、减负荷、减少转化炉燃料气量、降低烟气中氧含量、增加原料气中的蒸汽量、增加减温水量、减少转化炉烟气量等一系列的调节措施,将更换预转化催化剂的时间延长至检修期,确保了装置的安全、稳定运行。

[关键词] 甲醇装置;预转化催化剂;失效;预转化炉;转化炉;盘管;影响;应对措施

[中图分类号]  TQ 223.12+1  [文献标志码] B  [文章编号]  1004-9932201701-0042-03

 

由于预转化工艺原料适应性广,能够将进料中的重组分分解成轻组分,增加系统生产能力,减小转化炉规格,保护转化管和催化剂,同时可从烟气中回收大量废热,改善整个工艺系统的热效率,因此目前已广泛应用于合成氨、甲醇合成气制备等化工领域。

中海石油建滔化工有限公司二期甲醇装置采用英国DAVY工艺技术,以天然气为原料,设计日产2 500 t精甲醇。受工艺操作条件的影响,预转化催化剂使用寿命短,只有1 a多时间,更换频繁。为取得更好的经济效益,一般选择在停车检修时更换催化剂,如果预转化催化剂寿命到期时间与检修时间不一致,预转化催化剂失效后,预转化炉的热负荷逐渐减少,转化工段的热平衡发生改变,会导致部分工艺参数大幅度改变,而此时装置仍需继续运行,为确保装置的安全、稳定,必须采取有效的措施进行调节。

1  转化系统工艺流程简介

天然气通过换热器E101E04预热至365 ℃后进入加氢反应器,其中的有机硫转化为无机硫,接着进入氧化锌脱硫槽,脱除气体中的H2S,最终进入精脱硫槽,将总硫降至10×10-9以下。脱硫合格的天然气进入饱和塔,获得部分蒸汽,出饱和塔后,再次补充部分蒸汽,调节水碳比至2.8,天然气与蒸汽的混合气进入换热盘管E03-2/1加热至575 ℃后进入预转化炉,天然气中的高碳烃和部分CH4与蒸汽发生反应,生成COCO2H2。预转化炉出口混合气进入盘管E02-2/1,加热至630 ℃后进入转化炉,天然气中剩余的CH4与蒸汽发生反应,生成COCO2H2。出转化炉的转化气进入废热锅炉,产生饱和高压蒸汽,饱和高压蒸汽进入盘管E01-2/1加热变成过热高压蒸汽。出废热锅炉的高温转化气余热被进一步利用,最终温度降至40 ℃,经压缩机增压至7.8 MPa后进入合成工段生产甲醇。转化系统工艺流程见图1

转化炉为顶烧式,辐射段炉膛内共有448根转化管,分成8排,每排56根转化管,管长14 m,原料气自上而下流动;共有144个烧嘴,分成9排,每排16个烧嘴。对流段烟道入口处有8个辅助烧嘴,正常生产时辅助烧嘴处于停用状态,保持一定的漏风量用来冷却烧嘴,辅助烧嘴后共有8组盘管,分别用来加热高压蒸汽、原料气、燃烧空气,其中盘管E03-2E02-2E05有旁路阀,分别用于调节预转化炉入口温度、转化炉入口温度、转化炉燃烧空气温度;对流段出口设有引风机,通过调节引风机转速调节转化炉炉膛压力。

2  预转化催化剂失效对系统的影响

预转化炉入口操作温度570 ℃、操作压力2.2 MPa、水碳比3.03.1。在预转化炉中,原料天然气中约2%(摩尔分率)的高级烃全部转化为COCO2H2,同时也将部分CH4转化成COCO2H2,由于为吸热反应,预转化炉出口气体温度降至490 ℃,进、出口温差约80 ℃。原料气从预转化炉上部进、下部出,转化反应首先发生在上层催化剂层内,但随着上层催化剂逐渐失活,反应逐渐向下层催化剂层转移,当反应穿透催化剂床层时,预转化炉出口温度逐渐上涨,进、出口温差减小,热量后移;当预转化炉进、出口温差从80 ℃降至46 ℃时,部分设备已经接近或超过最大允许操作条件,此时主要工艺参数变化及影响如下。

1)预转化炉出口温度从493 ℃升至522 ℃,出口气体热量增加约4.52 MW

2)转化炉入口温度从618 ℃增至最大允许操作温度630 ℃,为防止温度继续上升,打开转化炉进口盘管E02-2的旁路阀,通过降低E02-2的热负荷来消除多余的热量,但是打开旁路阀会导致通过E02-2的原料气量减少,在入口温度升高和流量减少双重因素的影响下,盘管E02-2出口气体温度升至618 ℃,而设备最大允许操作温度为630 ℃。

3)盘管E02-2热负荷下降约2.8 MW,其出口烟气温度上升16 ℃,对流段下游的预转化炉进口盘管E03-2入口烟气温度上升11 ℃。为控制盘管E03-2的热负荷,打开其旁路阀,由于通过盘管的原料气减少,盘管E03-2出口气体温度升至498℃,而设备最大允许操作温度为495℃。

4)由于原料气从对流段烟气中吸热量减少,盘管E01-2E304E305入口烟气温度上涨,3组盘管热负荷均有所增加,最终对流段出口烟气温度上升7 ℃,排烟热损失增加0.96 MW

5)由于转化炉入口温度升高12 ℃,转化催化剂的活性变好,更多原料气在转化管上部发生反应,上部吸收更多热量,转化管下部的反应减弱,下部吸收的热量减少,导致转化管下部管壁温度上涨约10 ℃,影响转化管的使用寿命。

6)预转化系统对转化催化剂和转化管起保护作用1,在预转化催化剂失效后,其保护作用减弱,高碳烃和更多的CH4进入下游工段,使得转化炉负荷和热负荷增加,转化催化剂析碳的可能性增加,转化管管壁温度升高。

3  应对措施

预转化催化剂完全失效时,预转化炉进、出口温差只有约15 ℃,随着温差的持续减小,设备超温情况逐渐加重,须采取以下应对措施。

3.1  通过旁路阀调节温度

关小脱硫系统原料气预热器E101-1/2的旁路阀,降低盘管E03-2进口原料气温度;开大盘管E03-2旁路阀,降低预转化炉入口温度;开大盘管E02-2旁路阀,控制转化炉入口温度不超过630 ℃;同时,加强转化管管壁温度检测,精心调节转化炉烧嘴,防止转化管超温。

更多内容详见《中氮肥》2017年第1

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