预热炉运行总结及改进措施
王丽平
(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞041606)
[摘 要] 针对甲醇装置预热炉运行中出现的问题,结合预热炉历年来的运行数据、故障及检修情况进行原因分析,认为在设备设计、工艺设计、技术管理等方面存在缺陷,采取相应的改进措施后,保障了转化系统的安全、稳定运行。
[关键词] 预热炉;运行情况;氧气管道泄漏;原因分析;改进措施
[中图分类号] TQ 223.12+1 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2017)01-0038-04
1 预热炉简介
山西焦化股份有限公司200 kt/a甲醇装置预热炉原始设计为立式圆筒管式炉,辐射段对入转化炉的蒸汽和焦炉气进行预热,对流段对入转化炉的氧气和蒸汽进行预热,以满足转化炉的反应条件;对流段上部对锅炉水进行预热,以回收烟气余热。可见,预热炉是甲醇装置中的重要设备,一旦发生故障,转化系统乃至整个甲醇装置必须紧急停车处理,其是否正常运行直接影响甲醇装置的安全、稳定运行。
1.1 设备技术参数
预热炉燃烧空间燃烧气为合成弛放气,其低热值为10 021 kJ/m3,消耗量为3 300 m3/h;进燃烧器合成弛放气压力3~8 kPa、温度 40 ℃。预热炉内加热空间辐射段和对流段技术参数如表1。
表1 预热炉内加热空间辐射段和对流段技术参数
项 目 |
辐射段 |
对流段 | ||
管内介质 |
焦炉气+蒸汽 |
蒸汽 |
锅炉水 | |
热负荷/kJ·h-1 |
22×106 |
8.7×106 |
3.5×106 | |
热效率/% |
75 | |||
换热管内物料流量/m3·h-1 |
52 926 |
|
| |
换热管内物料进口温度/℃ |
500 |
230 |
100 | |
换热管内物料出口温度/℃ |
660 |
400 |
120 | |
换热管内物料进口压力/MPa |
2.35 |
3.0 |
3.5 | |
换热管内物料出口压力/MPa |
2.33 |
|
| |
换热管传热面积/m2 |
210 |
155 |
65 | |
换热管表面热强度/kJ·(m2·h)-1 |
105 000 |
56 000 |
54 000 | |
注:设备技术参数摘录于设计院图纸原始数据。
1.2 设备特性参数
预热炉壳体内径5 156 mm、H=23 842 mm,烟囱高16 000 mm,材质为Q235-A;预热炉内设有加热管,管外介质为燃料气,管内介质为焦炉气、蒸汽、锅炉水。预热炉内加热管特性参数如表2。
表2 预热炉内加热管特性参数
项 目 |
管内工艺参数 |
材料 |
介质 |
辐射段 |
操作压力2.35~2.33 MPa 操作温度520~660 ℃ |
0Cr25Ni20 |
焦炉气+蒸汽 |
对流段 |
操作压力2.5 MPa 操作温度130~350 ℃ |
0Cr18Ni9 |
氧气+蒸汽 |
对流段上段 |
操作压力3.5 MPa 操作温度100~120 ℃ |
20# |
锅炉水 |
注:设备特性参数摘录于设计院图纸原始数据。
2 预热炉的运行情况
公司预热炉于2006年设计,2007年完成安装,2008年5月投用,截至2015年4月5日累计运行43 816 h,部分运行数据见表3。
表3 预热炉运行数据
项 目 |
指标 |
|
|
出口氧气+蒸汽温度/℃ |
≤400 |
330~355 |
280~295 |
出口焦炉气+蒸汽温度 /℃ |
≤660 |
580~600 |
550~560 |
辐射段第一层温度/℃ |
≤900 |
650~780 |
630~745 |
辐射段第二层温度/℃ |
≤900 |
610~695 |
570~660 |
辐射段第三层温度/℃ |
≤900 |
580~620 |
545~590 |
对流段第一层温度/℃ |
≤900 |
594~631 |
595~619 |
对流段第二层温度/℃ |
≤900 |
380~407 |
409~433 |
对流段第三层温度/℃ |
≤900 |
371~401 |
406~426 |
入炉氧气压力/MPa |
≤2.5 |
2.3~2.5 |
2.3~2.5 |
出炉氧气压力/MPa |
≤2.5 |
1.8~2.0 |
1.6~1.8 |
入炉焦炉气压力/MPa |
≤2.35 |
2.0~2.2 |
1.8~2.0 |
出炉焦炉气压力/MPa |
≤2.33 |
1.8~2.0 |
1.66~1.86 |
入炉空气压力/kPa |
7~12 |
3~5 |
3~5 |
入炉燃烧气压力/kPa |
4~10 |
7~9 |
7~9 |
入炉焦炉气量/m3·h-1 |
≤32 650 |
30 000~32 650 |
23 000-26 000 |
入炉氧气量/m3·h-1 |
≤7 200 |
6 800~7 200 |
6 000~6 700 |
预热炉自2008年投用后至2015年,运行期间共发生过8次设备异常事故,具体如下。
(1)2008年5月28日,预热炉辐射段出口法兰泄漏,停车对垫片及螺栓进行更换。原因分析:安装质量方面的问题,螺栓选材错误。
(2)2008年6月8日,辐射段出口集气管联箱焊缝出现裂纹,停车进行补焊。原因分析:联箱制造焊接质量不合格。
(3)2008年7月22日,预热炉对流段锅炉水换热管泄漏,因修复困难、施工难度大,经专题会议研究决定将锅炉给水管道自炉外短接,锅炉给水进出口联箱处进行了封堵。原因分析:对流段锅炉水换热管制造质量差。
(4)2009年11月29日,辐射段出口联箱与盘管角焊缝发生泄漏,系统停车对漏点进行补焊。原因分析:辐射段盘管出口管与联箱的焊接结构原始设计和焊接工艺不完善;角焊缝存在焊角高度不够且未焊透的问题。
(5)2010年6月19日,辐射段出口联箱与盘管角焊缝处再次发生泄漏,停车对联箱进行改造、更换,彻底解决了设计方面存在的缺陷。
(6)2014年7月9日,辐射段联箱出口配对法兰裂缝泄漏。原因分析:配对法兰与管道在原始安装过程中存在错边现象,且该管道热膨胀应力集中在法兰高颈过渡区,运行过程中由于应力过大而导致裂纹产生。进一步检查发现联箱法兰高颈部位存在裂纹,对联箱法兰及配对法兰进行了更换。
(7)2015年2月15日19:24,正常生产中,进入转化炉的氧气流量(F60611)突然由7 453 m3/h涨至8 066 m3/h,氧气压力由2.29 MPa降至2.21 MPa,预热炉出口氧气温度由353 ℃涨至370 ℃,转化炉热点(T60608)由961 ℃降至908 ℃,转化炉热点温度最高只能达到954 ℃,其余指标均正常;现场检查,预热炉内声音异常。经检查分析,确定为预热炉内氧气+蒸汽换热列管泄漏。系统停车后,经综合考虑决定不对预热炉进行解体检查,在外部对3根炉管分别进行试压查漏,最内层盘管压力升不起来,判断此根盘管泄漏。于是对该盘管进行了两头封堵后于2015年2月19日重新开车,系统维持80%的负荷生产,同时甲醇厂制订了《预热炉监控运行措施》、《预热炉氧气炉管泄漏应急预案》。
更多内容详见《中氮肥》2017年第1期