李彦红,李东东
(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞041606)
[摘 要] 某焦炉气制甲醇厂在一次装置停车置换以备大修的过程中,焦炉气精脱硫系统煤气过滤器发生了爆炸,在事故现场勘查的基础上,从爆炸性气体的来源、可燃物的形成(焦炉气中H2S与Fe或Fe2O3反应生成FeS)等方面入手进行原因分析,认为是置换氮气不纯(错误操作导致空分装置中的氧气窜至氮气中,氧含量约28%)诱发了此次事故,即氮气中的O2与煤气过滤器中存在的FeS及单质硫产生燃烧反应而引起爆炸;同时,通过事故教训及事故原因分析提出保证工艺系统稳定运行、优化检修方案并加强安全管理等一系列防范和整改措施,以确保安全生产。
[关键词] 焦炉气制甲醇;精脱硫系统;氮气置换;煤气过滤器;爆炸;原因分析;FeS;预防措施
[中图分类号] TQ546.1[文献标志码] B[文章编号] 1004-9932(2019)02-0047-04
1 概 况
某焦炉气制甲醇厂甲醇装置以焦炉气为原料,通过焦炉气压缩、精脱硫、转化、合成、精馏等工序生产甲醇,甲醇厂下设生产调度室及净化车间、合成车间、空分车间、公辅车间。其中,精脱硫岗位的主要任务是将湿法脱硫后焦炉气中的有机硫通过2次加氢转化和2次H2S脱除,使出口焦炉气中总硫≤2×10-6,并通过对预热炉、升温炉温度的调控为转化岗位提供合格的原料气和升温介质。
焦炉气精脱硫系统工艺流程:湿法脱硫→压缩→油分离器→煤气过滤器A/B→焦炉气初预热炉→铁钼预加氢槽A/B→铁钼一级加氢槽→中温脱硫槽A/B/C→铁钼二级加氢槽→氧化锌脱硫槽→转化系统。
2 煤气过滤器爆炸事故经过
该甲醇厂根据春季检修计划,计划于2018年4月3日09:00对全厂生产系统进行降温置换,并进行为期1个月的停车检修。据停车检修方案,4月3日07:05,系统减负荷生产;09:53,系统开始停车;系统停车后,10:18,由1#焦炉气压缩机(6M32)提供的压缩氮气对精脱硫、转化系统进行置换;10:27左右,现场人员在将煤气过滤器B切出系统的过程中,向中控汇报有关阀门无法关闭(经事后查看,当时入口阀关闭1/3、出口阀关剩4扣);10:29左右,中控指挥现场人员打开精脱硫系统放空阀,现场人员离开煤气过滤器B去执行指令;10:34,煤气过滤器B发生爆炸(当时设备内压力为0.56 MPa)。
3 事故现场勘查
3.1 物的状态
氮气置换过程中,现场煤气过滤器B 阀门卡阻,无法关闭(入口阀关闭1/3、出口阀关剩4扣);据了解,2018年4月2日空分车间发现氧气放空阀(V104)有卡涩现象。
3.2 人的不安全行为
在调节氧气自动阀的过程中,中控操作人员存在连续操作氧气放空阀(V104)幅度掌握不当的情况;停车过程中,在氧压机打氮气未停机的情况下,将1#焦炉气压缩机转为打氮气,存在改变操作顺序的情况。
4 爆炸原因分析
4.1 氮气中氧含量超标
据燃烧、爆炸三要素进行分析。该焦炉气制甲醇装置停车、置换过程中,可燃物为焦炉气,系统内点火源有多处,二者均不可控;助燃物氧气的来源只有氮气中携带,即在系统停车置换过程中控制氮气纯度至关重要。
(1)据系统的停车方案,2018年4月3日09:53转化系统开始切出氧气,氧压机改为打氮气置换空分装置至转化系统的氧气管线,切换过程中,由于空分装置分馏塔氧气放空阀(V104)存在卡涩现象,导致氧气产量瞬时发生大幅波动,最小为4 342 m3/h,最大为7 116 m3/h。
更多内容详见《中氮肥》2019年第2期