张华,叶墨香,李志远
(兖矿鲁南化工有限公司,山东 滕州277527)
[摘 要] 兖矿鲁南化工有限公司20 kt/a尾气循环银法甲醛装置2013年7月开车投运,对甲醛装置2014年的生产数据进行统计分析发现,原料甲醇单耗高于业内平均水平,经分析其原因主要有系统开车时间过长、银催化剂活性低、甲醛吸收塔吸收效率不高。采取熟练控制开车过程、选用高性能银催化剂并做好保护、改造甲醛吸收塔并优化其操作等一系列有针对性的措施后,甲醛装置甲醇单耗由2014年的平均450.11 kg降至2018年的438 kg,取得了较好的降耗效果,有效提高了装置的经济性。
[关键词] 尾气循环银法甲醛装置;甲醇消耗高;原因分析;开车时间;银催化剂活性;甲醛吸收效率;应对措施
[中图分类号] TQ224.12+2[文献标志码] B[文章编号] 1004-9932(2019)04-0041-03
兖矿鲁南化工有限公司20 kt/a甲醛装置采用尾气循环银法工艺生产甲醛溶液。自2013年7月开车以来,甲醛装置运行平稳,但2014年统计发现其原料甲醇消耗高于业内平均水平,而原料甲醇消耗一直是公司重点关注与控制的指标。以下结合近几年的生产实际,对降低甲醇消耗的工作作一总结。
1 20 kt/a尾气循环银法甲醛装置工艺流程简介
甲醇泵将甲醇计量槽内的甲醇打入甲醇高位槽,经调节阀控制流量后进入甲醇蒸发器;空气经空气洗涤塔洗涤后,由鼓风机计量后送入甲醇蒸发器的底部;配料蒸汽由蒸汽分配器经调节阀控制流量后进入甲醇蒸发器,与甲醇气、空气混合;循环尾气来自甲醛吸收塔塔顶,部分经尾气鼓风机送入甲醇蒸发器上部。甲醇气、空气、蒸汽、尾气在蒸发器上部混合、加热、过滤、阻火后进入甲醛反应器,在银催化剂的作用下发生剧烈的氧化反应(放热反应)而生成甲醛蒸气,甲醛蒸气进入1#吸收塔底部,被来自2#吸收塔塔底冷却后的稀醛溶液吸收,吸收塔底部得到浓度为40%~45%的甲醛溶液,再由甲醛出料泵送入产品换热器冷却,之后进入甲醛计量槽(作为生产三聚甲醛的原料)。
2 甲醇消耗数据统计
尾气循环银法甲醛生产工艺的原理是,高温下甲醇与氧气在银催化剂的作用下发生脱氢、氧化反应,其主要反应方程式为:CH3OH===CH2O+H2,CH3OH+0.5O2===CH2O+H2O。据上述反应方程式可知,理论上如果不计副反应和后续吸收过程(生产甲醛溶液)的损耗,甲醇脱氢或氧化反应均为1 mol甲醇生成1 mol甲醛,则生产吨甲醛产品原料甲醇的消耗量为1.067 t(32/30=1.067),按通行标准统一折算为37%的工业甲醛,则吨甲醛产品原料甲醇的消耗量为1.067×37%=0.395 t=395 kg。实际生产中,由于副反应消耗和尾气夹带等原因,一般尾气银法甲醛工艺的甲醇单耗(即折吨37%工业甲醛的原料甲醇消耗量,下同)为440~450 kg,如果甲醇单耗高于此区间值,则表明系统副反应多、催化剂活性差等。
公司统计了2014年甲醛装置开车初期1 a的甲醇消耗量及42%甲醛产品的生产量,具体如表1。同时,经测定,原料甲醇的相对密度为0.8,42%甲醛产品的相对密度为1.15。
将表1数据进行统计可知,2014年共计消耗甲醇87 149 m3,生产42%甲醛118 656 m3,则2014年装置的甲醇单耗为87149×0.8÷(42÷37×118656×1.15)=0.45 011 t=450.11 kg,略超尾气循环银法甲醛工艺甲醇单耗的上限,高于业内平均水平,甲醛装置运行的经济性较差。
3 甲醇消耗高的原因分析
3.1 系统开车时间过长
甲醛装置开车时,为使甲醇蒸发器尽快达过热温度101 ℃,需在甲醇蒸发器稍见液位时开启空气鼓风机,此时甲醛吸收塔加热温度为70 ℃(开启热循环)、甲醇蒸发温度为64 ℃,蒸发器内甲醇被加热鼓泡蒸发,在其过热点未达到温度指标之前,甲醇与空气两元混合气体会从氧化器(即甲醛反应器)旁路阀进入吸收塔,达过热温度后,仍需开启氧化器正路阀10~15 min进行点火前反应器内空气置换,在此过程中,需调整甲醇蒸发器的蒸发温度在点火指标内,直至氧化器内完全充满符合点火条件(氧醇比,即混合气中氧气和甲醇的摩尔比;下同)的二元气体。上述操作过程中,如果空气量、甲醇蒸发器温度调节阀阀位、吸收塔初始加热循环量控制不好,其蒸发温度调整过程会长达2~3 h,未反应的甲醇蒸气会被吸收塔内吸收液吸收并随同尾气排放,造成甲醇消耗大,而且这是甲醇消耗量大的主要原因。另外,系统开车时间过长还有一个原因是,开车点火操作控制不熟练,导致点火条件迟迟不能达到要求。
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