水洗塔塔盘防带水优化改造
郭本陆,张艳群,栗 铭
(兖矿鲁南化工有限公司,山东 滕州277527)
[摘 要]在多喷嘴对置式水煤浆气化装置中,因煤质波动引起系统水质的恶化,常造成水洗塔塔盘结垢,进而引起带水,严重时造成系统停车。为延长水洗塔的运行周期,拓宽塔盘对水质的要求,减小系统检修强度,经多次改造解决了塔盘带水的问题。
[关键词] 多喷嘴对置式水煤浆气化装置;水洗塔塔盘;带水;改造
[中图分类号] TQ 546.5 [文献标志码] B [文章编号]1004-9932(2015)05-0067-02
兖矿鲁南化工有限公司有1套投煤量1 100 t/d的多喷嘴对置式水煤浆加压气化装置,2008年7月一次性投料成功。随着煤种的不断变化,其对系统水质的影响越来越严重,进而造成水洗塔带水的问题逐步凸显。水洗塔带水的问题严重影响了系统的高负荷、长周期运行,增加了装置的检修次数和检修工作量,降低了装置的开工率,水洗塔塔盘改造势在必行。
1 水洗塔塔盘初始设计情况
水洗塔塔盘原设计为标准的DN100泡罩式塔盘(JB1212),共有6层,每层泡罩数量为386个,冷凝液由第5层塔盘补入(自下而上,最下层为第1层,下同);高温热水由第4层塔盘补入;合成气由塔底进入,塔顶排出。泡罩式塔盘存在一些缺点: ① 发生堵塞后带水状况发展较快,水洗塔液位控制不住,须马上停车处理;② 堵塞后塔盘压差较大,易引起塔盘变形,增加检修强度;③ 对系统水质的要求高,需较好地控制灰水的总碱、碳酸钙、悬浮物、COD等指标,以避免塔盘结垢和灰水发泡;④ 堵塞后的泡罩清理较困难,需将每个泡罩拆下,清理后回装,该过程大约需要3 d的时间。
水洗塔结构如图1。其介质情况为:N1—合成气,约219 ℃、3.86 MPa、210 km3/h;N3—冷凝液,约130 ℃、5.0 MPa、50 m3/h;N4—高温热水,约145 ℃、4.5 MPa、210 m3/h。
图1水洗塔结构简图
2 第一次改造
结合现场实际状况,经反复研究,分析查找原因,总结出水洗塔带水问题的2个关键点:一是系统水质波动较大,泡罩升气孔中易形成结垢;二是泡罩塔盘溢流堰较高,塔盘易积灰结垢。对比公司的德士古气化装置洗涤塔,其采用的是固阀塔盘,运行10多年从未出现过结垢堵塞现象,故借鉴德士古气化装置洗涤塔固阀的尺寸重新设计了4层新塔盘(见图2)。2012年2月,将水洗塔下部4层塔盘更换为固阀塔盘。
图2水洗塔固阀塔盘结构简图
运行2个周期后发现:塔盘压差较高,运行后期也出现带水现象;停车检修时发现塔盘边缘呈现出撕裂的状况。但通过调整塔盘补水量及系统负荷,带水状况能够得到控制;塔盘清理容易,停车降温后人员进入敲击冲洗即可。
3 第二次改造
更多内容请见《中氮肥》2015年第5期