提升复合肥产品质量总结
李东旭,刘庆堂
(中化吉林长山化工有限公司,吉林 松原131109)
[摘 要]针对氨酸法转鼓造粒复合肥装置生产过程中存在的现场粉尘大、除尘效果不明显、操作环境差、成品养分不稳定、生产成本过高、系统运行不稳定未能达产及成品易板结等问题,采取一系列改造措施后,问题得以解决,由此带来了可观的经济效益。
[关键词] 复合肥装置;氨酸法转鼓造粒;除尘效果;养分波动;成品板结;改造措施;效果
[中图分类号] TQ 444 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2016)02-0079-02
中化吉林长山化工有限公司(下称吉林长山)前身为吉林省长山化肥厂,地处吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县境内的长山镇,位于美丽富饶的科尔沁草原右翼,松嫩平原沿江一侧,是吉林省最大的氮肥生产企业。其复合肥生产板块现有3套复合/复混肥料生产装置,包括1套氨酸法复合肥生产装置,1套硫基高浓度复合肥生产装置,产能共计100 kt/a;还有1套BB肥生产装置,产能400 kt/a。
1 存在的问题
吉林长山现有的复合肥生产装置工艺技术属通用配置,采用氨酸法转鼓造粒,投料方式为圆盘混料机投料,历年来一直存在产品养分不均衡、一次合格率低、养分控制不稳定、生产硫基高浓度复合肥时硫酸钾消耗过高、复合肥产品粉化以及板结严重等现象。如2013年生产周期内复合肥成品板结率达到20%,严重影响产品质量,给企业带来较大的经济损失。复合肥装置运行过程中主要存在以下几方面的问题。
(1)由于厂区处于东北地区,生产装置在密闭厂房内,在除尘效果不理想的情况下,现场粉尘含量大,粉尘总量达36 mg/m3,操作环境差,严重影响员工身体健康以及现场操作的精细度,间接影响造粒效果,无法满足实际生产需求;同时,尾气洗涤烟囱出来的HCl气体与复合肥生产装置除尘烟囱出来的烟尘进行反应生成氯化铵,形成蓝色烟雾,并伴有刺激性气味,影响车间周围环境。
(2)投料方式为人工投料(按袋计量投料,上料不均匀,无法保证投料的准确性和均匀性,波动较大)、圆盘混料机混料,成品养分波动大,且平均养分含量偏高(长期在453%~46%之间徘徊)。
(3)硫基复合肥生产装置开工情况下,装置混酸与气氨系统没有自控装置,气氨系统没有流量计,操作人员全凭经验操作,由于混酸和气氨加入量不稳,导致系统运行不稳定,养分波动大,硫酸钾消耗过高,造成生产成本过高;另外,装置还经常因养分不稳定而停车或减量进行配方调整,造成装置产能大大降低,不能满足市场需求。
(4)硫基复合肥生产系统返料量大,原有筛分系统能力不足,成品物料中含有较多小粒和细粉,成品粒度不均匀,且产生的细粉还易造成颗粒间桥接。此外,干燥机抄板腐蚀严重,物料无法均匀分散,不能与热风炉送来的热风充分接触而进行换热,导致干燥机中的物料水分不能充分蒸发,加之冷却风机风量不足,无法对物料进行充分换热,使得成品水分在1.5%~2.0%,成品包装温度达到51.4 ℃,包装成品的温度、水分过高极易导致产品板结,从而严重影响产品质量。
2 改造措施
2.1 增设粉尘回收及废气处理设施
(1)更换布袋除尘器,对干燥、冷却工段及现场扬尘点的粉尘进行回收处理。将废旧管线拆除后利旧,作为布袋除尘器与各个扬尘点连接的除尘管道,节省一部分投资;同时,为确保粉尘(随除尘空气)的流动性能,管道每个弯头部分的角度设计为大于120°。
(2)将转化装置盐酸管道由FRPP改为玻璃钢,解决因室外温差大FRPP管道焊道处盐酸泄漏腐蚀楼板并产生HCl气体的问题;同时,增设盐酸洗涤塔尾气外排烟囱,解决HCl和烟尘反应产生氯化铵而影响周边环境的问题。
(3)取消原冷却箱式除尘设施,将冷却除尘系统全部并入布袋除尘装置内;将原有的旋风、沉降、水洗的湿法除尘方式改为干法布袋除尘,减少原料中养分的流失,同时达到较好的粉尘回收效果。
2.2 增设静态计量及自控装置
更多内容详见《中氮肥》2016年第2期