干法三聚氰胺装置废水减排总结
杜亚利
(川化集团有限责任公司, 四川 成都 610300)
[摘 要] 川化集团有限责任公司三聚氰胺厂四车间的2套13 kt/a三聚氰胺装置采用改良气相淬冷工艺,由于开停车时需确认管线畅通、运行期间设备和管线冲堵及停车时清洗设备等方面的原因,产生了较多的废水。结合系统工艺流程及实际生产情况,分析废水过多的原因,采取多方面的应对措施后,实现了废水的减排。
[关键词] 干法三聚氰胺装置;工艺流程;废水减排;原因分析;应对措施
[中图分类号] TQ 226.63 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2017)04-0068-03
川化集团有限责任公司三聚氰胺厂四车间的2套13 kt/a三聚氰胺装置采用改良气相淬冷法工艺(简称干法工艺),由于开停车时需确认管线畅通、运行期间设备和管线冲堵及停车时清洗设备等方面的原因,废水产生量较多。清洁生产是化工企业的生存之本,应尽力减少三废排放,且废水过多也造成水资源浪费,增加生产消耗。因此,如何从源头上进行控制,减少三聚氰胺装置废水排放势在必行。
1 工艺流程简述
干法三聚氰胺装置工艺流程见图1。尿素装置送来的70%左右的尿液,经蒸发一、二段系统提浓至99.8%左右进入尿洗塔(E201)洗涤后,经液尿泵(J201)送入反应器(D401),在温度385~395 ℃、压力0.1 MPa条件下反应生成三聚氰胺气体;反应器出口气体经道生冷却器(C501)冷却至325~327 ℃(将气相中反应生成的脱氨产物冷却结晶下来),再经旋风分离器(L601)、过滤器(FL601)将从反应器带出的催化剂以及脱氨产物除去,然后进入结晶器(L701),与从尿洗塔(E201)出来的冷气换热降温至190~220 ℃左右,将三聚氰胺结晶出来,最后由捕集器(L702)将三聚氰胺固体颗粒捕集下来,进入成品系统包装成袋。
图1 干法三聚氰胺装置工艺流程简图
2 废水的主要来源
(1)系统开车前尿液管线走水,即确认管线畅通所排的水。
(2)蒸发系统开停车时,冲洗管道和确认管线畅通所产生的废水。
(3)系统停车后,清洗尿洗塔(E201)所产生的废水。
(4)冲洗液尿冷却器(C201)、道生冷却器(C501A/B)所产生的废水。
(5)下大雨时流入地沟内的雨水。
2012年1—12月,其中一套干法三聚氰胺装置各月产生的废水分别为1 564.00 t、1 551.02 t、187.20 t、130.26 t、329.96 t、388.58 t、287.20 t、400.41 t、1 356.78 t、428.61 t、313.40 t、344.94 t,全年合计7 282.36 t。
更多内容详见《中氮肥》2017年第4期