液氮贮罐自增压管路故障分析与处理
李志斌
(宁夏和宁化学有限公司,宁夏 银川 750041)
[摘 要] 介绍一起100 m3液氮贮罐(04V0501)自增压管路因杂质堵塞而无法进行增压故障的出现、确认及原因分析,着重阐述如何通过非常规的手段——利用液氮泵泵体回气管路由液氮贮罐(04V0502)给液氮贮罐(04V0501)充压,消耗罐内液体以消除故障,最终使液氮贮罐(04V0501)正常工作。并指出,虽然本次故障的原因尚待查证,但生产中一定要严格按照规程进行操作,防微杜渐。
[关键词] 空分装置;液氮贮罐;自增压管路;故障;原因分析;处理措施;液氮泵泵体回气管路
[中图分类号] TQ 053.2 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2017)05-0056-03
1 概 述
西北某公司煤化工装置配有2套40 000 m3/h空分装置生产所需氧气、氮气,同时配有液氮贮存后备系统,以贮存空分装置生产的液氮(O2含量≤10×10-6)。
液氮贮存后备系统流程如图1所示。液氮贮存后备系统由2座100 m3的液氮贮罐(04V0501、04V0502)、1台水浴式汽化器(04E0501)、1台空浴式汽化器(04E0502)、1台液氮泵(04P0501)等设备组成。液氮经04E0501汽化后进入0.8 MPa氮气管网,当空分装置停车后向全厂提供事故氮气、置换氮气时,气量由04HV5701调节;系统同时配有灌充台,也可将液氮经04P0501增压后送入04E0502汽化,再送灌充台(向氮气瓶充氮气的设备)充瓶。
图1 液氮贮存后备系统流程简图
液氮贮罐由内筒和外筒组成,内、外筒之间夹层填充绝热材料后抽真空。液氮贮罐设计工作压力0.8 MPa。2座贮罐的配置完全一致,只是各阀门的位号不同而已。以04V0501为例,设置有进液阀A-6、测满阀A-4、泄压阀A-12、液氮泵回气阀A-18、回气管线泄压阀A-19。系统还配有自增压管路,罐底液氮经A-3进入压力自调阀A-C1,再进入汽化器(A-E1)汽化,最后经A-11进入罐顶,从而实现液氮贮罐自行增压的目的。实际生产中我们控制自增压管内压力为0.7 MPa即可满足后系统需求,因自调阀A-C1出厂调试压力为0.8 MPa,故并未投用,平时A-11保持全开状态,当需要增压时通过微开A-3来控制罐体压力,压力满足要求后再将A-3关闭。
2 故障的出现
2016年8月10日,04V0501压力低,操作人员微开A-3增压时,发现系统压力无变化,后将A-3全开,观察30 min贮罐压力仍未出现变化,自增压管路也未见挂霜(一般情况下,当自增压管路工作时,贮罐的压力变化基本和操作同步,且整个自增压管路会有明显挂霜),判断液氮贮罐出现无法增压的故障。
更多内容详见《中氮肥》2017年第5期