李乐伦1,李娜2
(1. 兖矿新疆煤化工有限公司,新疆 乌鲁木齐830011;2.新疆大学,新疆 乌鲁木齐830000)
[摘 要] 兖矿新疆煤化工有限公司600 kt/a醇氨联产项目采用多喷嘴水煤浆气化炉生产粗合成气,由于新疆煤大多不适宜作为多喷嘴水煤浆气化炉的原料煤,加之同一矿点原料煤煤质变化较大且供应量有限,3台气化炉(两开一备)反复出现激冷室渣堵、下降管烧穿、耐火砖侵蚀严重等问题,导致气化炉频繁减量、切气、停车。据新疆煤煤质特性,结合实际运行经验,剖析堵渣原因,以煤灰粘温特性作为原料煤选煤依据和气化炉操作指征等,逐渐摸索出适合多喷嘴水煤浆气化炉的煤种及配煤比例,并合理确定气化炉操作温度及操作弹性范围,实现了系统的稳定、高效、长周期运行。
[关键词] 多喷嘴水煤浆气化炉;堵渣;原因分析;原料煤;粘温特性;炉温;操作弹性
[中图分类号] TQ544[文献标志码] B[文章编号] 1004-9932(2018)06-0014-03
1 气化装置生产状况及背景
兖矿新疆煤化工有限公司600 kt/a醇氨联产项目采用多喷嘴水煤浆加压气化炉等7项国际先进、国内一流的技术,配套建设300 kt/a甲醇、300 kt/a合成氨、520 kt/a尿素装置。项目共配有3台多喷嘴水煤浆气化炉(两开一备),以新疆本地煤为原料。原料煤煤质稳定是气化装置稳定运行的基础,可以说在煤化工企业生产中“煤质稳定则气化装置运行稳定,气化装置运行稳定则全厂生产稳定”。新疆的煤炭储量非常大,但是没有太多适合多喷嘴水煤浆气化炉使用的煤炭;而且,在开采过程中,由于遇到断层等工程地质条件的变化,同一矿点的原料煤煤质变化可能也较大,且供应量有限。
兖矿新疆煤化工有限公司600 kt/a醇氨联产项目自2012年9月27日气化炉投料以来,由于对原料煤煤质及煤灰性质掌控欠缺,3台气化炉(两开一备)反复出现激冷室渣堵、下降管烧穿、气化炉运行周期短、耐火砖侵蚀严重等问题,气化炉频繁减量、切气、停车,气化装置运行磕磕绊绊、事故频发,生产运营极为被动,成为制约系统长周期、稳定运行的关键因素;而且,频繁开停车消耗了大量的人力、物力、财力,吨氨煤耗及吨尿素氨耗均居高不下。
经统计,仅2015年全年因堵渣造成单台气化炉切气或停车达16次,给公司的运营造成严重影响和带来重大的经济损失。虽然公司(针对不达标的原料煤)采取了截仓处理及提高炉温、降低负荷、不定期倒炉等应对措施,但终因渣堵严重,气化炉无法继续运行,气化装置被迫停车处理。
因此,“吃透”新疆煤煤质特性,筛选出合适的原料煤,对部分煤种进行调配以拓宽气化煤种,即寻求合适、(煤质)稳定的原料煤成为解决生产被动的关键所在。
2015年公司开始认识到气化用煤灰渣粘温特性的重要性,并逐步以原料煤粘温特性为主导因素,严格把控入厂气化用煤质量,并尝试配煤试烧,经过不断摸索、总结,气化炉工况趋于稳定,基本杜绝了堵渣现象,目前公司双炉(3台气化炉,两开一备)双系统(合成氨-尿素系统、甲醇系统)实现了安全、稳定、长周期运行,多喷嘴水煤浆加压气化技术工艺可靠、技术先进的优点得到了体现。
2 气化炉堵渣的原因
水煤浆与纯氧在气化炉内反应,其灰渣呈熔融状态沿气化炉内壁流向渣口,若渣口处温度能够使灰渣处于较好的流动状态(即该温度下灰渣的粘度适当、流动性好),气化炉则能正常排渣;反之,灰渣的流动性差,不能顺畅流动,就会在气化炉渣口处形成积渣,并伴随气化炉渣口压差上升,这便是气化炉堵渣的原因。
通常认为,气化炉正常操作温度控制在1 200~1 350 ℃,即一般高于原料煤灰熔点50~100 ℃,这是业内及文献中最常见的说法[1],在此温度区间操作就能够保证气化炉下渣顺畅,确保气化炉的安全、稳定运行。但实际生产中情况千差万别,我公司的情况就并非如此。我公司在气化炉投运初期,其操作指导方针是:气化炉炉膛温度高于气化煤灰熔点50~100 ℃,气化炉正常操作温度控制在1 200~1 350 ℃。在这样的操作指导方针下,我公司气化炉的实际运行情况却是运行周期短、耐火砖侵蚀严重,易发生气化炉排渣不畅、下降管烧穿等事故。图1是堵渣频繁时期我公司气化用煤灰熔点的统计。可以看出,原料煤灰熔点波动频繁且幅度较大,波动幅度最高达60 ℃,如果炉况调整不及时,必定导致气化炉出现问题。结合下文图2可以看出,煤的灰熔点只是表征此时灰渣处于熔融状态,并不能说明其具有较好的流动性,或者气化炉操作温度再升高50~100 ℃,灰渣就具有较好的流动性。
通过对堵渣原因的分析可知,气化炉堵渣与否与灰渣的粘度有直接关系,若能较好地把控灰渣的粘温特性,就能实现气化炉少堵渣、不堵渣乃至稳定、长周期运行。因此,对煤灰的粘温特性进行研究非常有必要。
3 气化炉操作温度的确定
对于煤灰而言,其温度越高粘度越低,灰渣的流动性就越好。原料煤在气化炉内反应后,渣口处灰渣呈熔融流动状态其粘度为25 Pa·s时对应的温度称为T25,渣口处灰渣呈熔融流动状态其粘度为3 Pa·s时对应的温度称为T3;由于存在热量损失,气化炉炉膛温度一般高于渣口处温度,两者温差一般在20~30 ℃,称为T损。大量实验数据及工业生产数据表明,当灰渣温度在T25~T3之间,即灰渣的粘度在25~3 Pa·s时,灰渣熔融流动性较好,渣口处下渣顺畅。
更多内容详见《中氮肥》2018年第6期