刘旭1,刘驰2
(1.四川泸天化弘旭工程建设有限公司,四川 泸州646300;2. 四川广安玖源化工有限公司,四川 广安638019)
[摘 要] 四川广安玖源化工有限公司于2012年从加拿大Methanex公司引进了1套二手醇氨联产装置(产能为500 kt/a甲醇、300 kt/a合成氨),其300 kt/a合成氨装置合成气废热锅炉管箱、管板与人孔筒节材料均相当于我国的2.25Cr-1Mo,具有优异的抗氢腐蚀性能,但因其自身强度高、淬硬倾向大,长期在高温临氢环境下易产生氢致裂纹。本台合成气废热锅炉此前服役时间已很长(1985年投用),2012年7月四川泸天化弘旭工程建设有限公司在对其进行无损检测中发现,其合成气进口管箱筒体与管板环焊缝外表面有2条横向裂纹、合成气进口管箱筒体与人孔筒节环焊缝外表面有1条纵向裂纹。为此,制定并实施了详细的裂纹修复步骤:探伤(裂纹位置确认)、金相覆膜检查、打磨消除裂纹、坡口探伤、消氢去氮处理、预热、焊接、热处理、无损检测、金相检查与硬度检测。经修复的合成气废热锅炉投用后,运行状态正常。
[关键词]合成气废热锅炉;无损检测;管箱裂纹;原因分析;裂纹修复;焊接要求;热处理
[中图分类号]TQ113.25+1.5[文献标志码] B[文章编号] 1004-9932(2019)03-0056-04
0 引 言
近年来,随着石油化工生产装置规模的大型化,具有优异抗氢腐蚀性能的2.25Cr-1Mo材料被广泛应用于临氢厚壁压力容器制造中,但2.25Cr-1Mo若长期使用在315~595 ℃的温度条件下,由于其自身强度高、淬硬倾向大,易产生氢致裂纹。
合成气废热锅炉是四川广安玖源化工有限公司(简称广安玖源)于2012年从加拿大引进的1台二手设备,1985年投用,随300 kt/a合成氨装置成套引进。由于合成气废热锅炉此前服役时间已很长,2012年7月四川泸天化弘旭工程建设有限公司(简称泸天化弘旭)在对其进行无损检测中发现,其管箱与管板、管箱与人孔筒节(管箱、管板和人孔筒节所使用的材料均相当于我国的2.25Cr-1Mo)环焊缝分别存在裂纹缺陷;同时,2012年7月的检修还检测了300 kt/a合成氨装置中另外106台静设备,其中12台静设备也发现有裂纹或未熔合等缺陷需修复。2.25Cr-1Mo材料耐高温,但是其自身强度高、淬硬倾向很大、焊接性能差,这是本次裂纹修复的主要技术难点。经无损检测确认缺陷范围后,泸天化弘旭对裂纹进行消除、焊接、热处理等,最终彻底消除了设备存在的隐患。以下对有关情况作一总结,供业内参考。
1 项目背景及系统概况
1.1 项目背景
广安玖源的500 kt/a甲醇、300 kt/a合成氨装置为成套引进加拿大Methanex公司的二手醇氨联产装置,该醇氨联产装置概况如下:甲醇装置(以天然气为原料)原为Davg-Mckee公司设计,选用英国ICI公司的低压法甲醇生产工艺,原设计产能为400 kt/a甲醇,项目于1980年立项,1982年建成投产;1986年,为利用甲醇装置合成系统弛放气中的富余H2,新建1套Kellogg工艺合成氨装置,利用甲醇装置合成系统弛放气中的H2与空分装置来的N2合成氨,原设计产能为180 kt/a合成氨(1992年进行了增产改造);1993年,新增1套KAM合成氨装置[以天然气为原料生产合成氨,采用Kellogg换热式转化新工艺(KRES)],设计产能为120 kt/a合成氨;2套合成氨装置共用1套氨合成系统,即共用原180 kt/a合成氨装置的氨合成系统,合计合成氨产能为300 kt/a。也就是说,本醇氨联产装置前后历经数次技改,至成套引进时产能已达500 kt/a甲醇、300 kt/a合成氨。
广安玖源500 kt/a甲醇、300 kt/a合成氨项目由成都通用工程技术有限公司完成初步设计和详细设计,所用设备于2012年从加拿大Methanex公司整套引进,其中,300 kt/a合成氨装置的合成气废热锅炉(隶属于原180 kt/a合成氨装置氨合成系统)由HITACHI ZOSEN CORPORATION MAIZURU WORKS公司制造,为卧式固定管板式换热器[1]。
1.2 合成气废热锅炉系统流程简介
氨合成塔出来的合成气(温度476 ℃)进入蒸汽过热器(82-1308)管程,与壳程中的饱和蒸汽(温度约231 ℃、压力2.758 MPa)换热后,合成气温度降至441 ℃,然后进入合成气废热锅炉(82-1601)管程,与壳程中的锅炉水进行换热,回收的热量产生2.758 MPa饱和蒸汽,出合成气废热锅炉合成气温度降至330 ℃;正常情况下,出合成气废热锅炉的合成气分主、副线全部返回氨合成塔(82-1205)。
1.3 合成气废热锅炉概况
更多内容详见《中氮肥》2019年第3期