祁宏亮,赵利利
(安阳九天精细化工有限责任公司,河南 安阳455133)
[摘 要] 安阳九天精细化工有限责任公司2套DMF装置的气化系统共有3台2D12M-19/3-2.6型往复式CO压缩机(两开一备),输气量共计7 500 m3/h,因后续新增项目需使用CO气,要求CO压缩机的输气量不低于9 000 m3/h,经综合考虑,确定采用立足设备本体改造的方案进行CO压缩机的扩能改造,即将一段入口压力提至0.6 MPa(A)、一级气缸直径减至370 mm。为此,对电机轴功率、压缩机供气量、一级出口温度、二级出口温度、一级活塞力、二级活塞力等参数进行核算。计算结果表明,改造后电机不会超负荷,单台CO压缩机输气量满足4 500 m3/h以上的要求,且CO压缩机的排气温度、活塞力均满足运行要求。2016年10月底3台CO压缩机全部改造完成后,其整体运行平稳、状况良好,各项参数达到指标要求,达到了投资少(改造费用共计9.6万元)、单机扩能28%的目的,年增效益可达672万元。
[关键词] 往复式压缩机;输气量;扩能改造;改造方案;设备本体改造;计算论证;改造效果
[中图分类号] TH457[文献标志码] B[文章编号] 1004-9932(2019)04-0056-03
0 引 言
安阳九天精细化工有限责任公司共有2套DMF(二甲基甲酰胺)生产装置,第1套DMF装置2002年投产,第2套DMF装置2007年投产,DMF产能合计为150 kt/a,目前2套装置运行状况良好。其中,2套DMF装置气化系统共有3台2D12M-19/3-2.6型往复式压缩机,其任务是将变压吸附系统分离出的纯度97%的CO增压送往DMF合成系统,满负荷运行状态下CO压缩机两开一备,输气量共计7 500 m3/h。因后续新增项目需使用CO气,要求CO压缩机的输气量不低于9 000 m3/h,经分析论证,需对CO压缩机进行扩能改造。
1 改造方案
1.1 设备基本参数
3台2D12M型CO压缩机为对称平衡式二级压缩机,一段缸径420 mm,二段缸径250 mm,活塞杆直径80 mm,活塞行程250 mm,活塞力12 t;单台输气量3 750 m3/h,入口压力0.4 MPa(A),一级出口压力1.039 MPa(A),二级出口压力2.7 MPa(A);功率355 kW,轴功率321 kW,电机转速368 r/min。
1.2 改造方案讨论及确定
(1)方案一:3台CO压缩机全开。单台CO压缩机的输气量为3 750 m3/h,要满足9 000 m3/h以上的输气量,可全开3台CO压缩机,但这种情况下系统无备机,CO压缩机一旦需检修或出现故障,后续多个系统会面临减负荷或停产风险。
(2)方案二:增加1台同型号的往复式压缩机。通过与设备厂家沟通得知,包括施工费用在内预计投资约100万元。
(3)方案三:立足设备本体进行改造。要满足9 000 m3/h以上的输气量,单台CO压缩机输气量需达4 500 m3/h以上,据现有工艺条件,一段入口压力可提至0.6 MPa(A),在二级出口压力保持不变的情况下可增大输气量;同时,为保证主电机功率不超负荷,可将一段气缸缩小。但该方案首先需论证CO压缩机输气量能否达到要求,其次需对其一级、二级出口温度及活塞力等参数进行核算。
本次扩能的目的是满足后续系统CO气量方面的需求,经多次讨论确定改造原则如下:首先,必须保证系统的安全、稳定运行,减少因设备问题带来的减量停产风险;其次,为减少设备维护工作量和工程投资,节约CO压缩机电耗,原则上满负荷运行时仍保证CO压缩机两开一备;再者,充分利用现有工艺条件和设备原有部件,对压缩机整体结构不作大的改动,但扩能改造后需满足电机功率、活塞力、系统产能和工艺等方面的要求。经综合考虑,最终确定采用方案三——立足设备本体改造的方案实现CO压缩机的扩能。
2 立足设备本体改造的计算论证
2.1 计算论证中涉及到的符号及含义(表1)
更多内容详见《中氮肥》2019年第4期