杨林,王军龙
(陕西延长中煤榆林能源化工有限公司,陕西 榆林718500)
[摘 要]工艺烧嘴使用寿命短是水煤浆加压气化技术的一项弱点,工艺烧嘴性能的优劣、质量的好坏、寿命的长短直接影响着气化炉的运行效率和运行周期。据陕西延长中煤榆林能源化工有限公司多元料浆气化装置B炉联锁停车检查时烧嘴的损伤情况,对可能造成气化炉工艺烧嘴损伤的原因进行分析,认为是原料煤中灰分和硫含量高、煤浆粒度分布不合理、高压煤浆泵出口流量波动、烧嘴压差波动、气化炉操作压力不稳定等因素的共同作用所致。针对工艺烧嘴损伤的影响因素,采取相应的防范措施后,有效延长了工艺烧嘴的使用寿命。
[关键词]多元料浆气化炉;工艺烧嘴损伤;影响因素;原料煤煤质;煤浆质量;烧嘴压差;气化压力;防范措施
[中图分类号]TQ545 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2020)05-0004-04
1 概 述
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司(简称榆林能化)气化装置采用多元料浆气化工艺,配置3台φ3 200 mm×3 800 mm气化炉(简称A炉、B炉、C炉,两开一备),气化炉设计工作压力6.5 MPa、工作温度1 320 ℃,工艺烧嘴结构为同心三套管形式。原始设计满负荷运行时单台气化炉煤浆流量为79.5 m3/h,而实际生产中单台气化炉煤浆流量达88 m3/h,烧嘴尺寸不能满足生产所需,后期经过烧嘴尺寸优化以及各运行参数的不断优化,气化炉运行周期一度达到91 d。
2018年8月8日,B炉因烧嘴冷却水进出口流量差高高(8 m3/h)联锁停车,至停车时B炉运行61 d。停车检查发现B炉烧嘴损伤情况如下:① 外氧喷头水室盖端面龟裂严重,且端盖有一处已经裂透,端面车掉4 mm后仍有明显裂纹,裂纹沿口径呈放射状,裂纹长度平均约30 mm;② 喷头因长期受煤浆高速冲刷,口径磨损严重,实测尺寸为66.7 mm,比标准尺寸大11.7 mm,喷头内表面及口部呈不规则波纹状,煤浆喷头外表面呈紫红色,有回火迹象;③ 中心氧管和中心氧喷头受高温灼烧变色,呈深紫色。
2 工艺烧嘴损伤时出现的现象
工艺烧嘴的稳定使用是水煤浆加压气化炉长周期运行的关键,虽然运行过程中工艺烧嘴的磨损、损伤等不可避免,但能否继续使用,可以通过一些数据或现象来加以判断,当烧嘴有损伤(即运行至末期)时,会出现一些现象:烧嘴冷却水进出口流量差逐步增大;烧嘴冷却水出口流量忽高忽低,波动逐渐增大;烧嘴压差逐渐减小,洗涤塔出口有效气(CO+H2)含量逐渐降低;烧嘴冷却水出口CO检测仪检出的CO含量会出现波动;气化装置的比氧耗、比煤耗等消耗指标较正常工况时高;气化炉的碳转化率降低,渣中残炭升高。一旦这些现象出现,就要及时分析并对工艺烧嘴的状况作出判断。
3 烧嘴损伤的可能原因
3.1 煤浆质量的影响
3.1.1 煤浆粒度
榆林能化多元料浆气化装置配套的3台磨煤机(A/B/C,三开无备)采用的是φ3 400 mm×5 800 mm的湿式溢流型棒磨机,设计单机生产能力为38.4~51.8 t/h(干基),设计所产煤浆粒度分布为<14目(1.430 mm)通过率100%、<20目(0.900 mm)通过率98%~100%、<40目(0.450 mm)通过率90%~98%、<120目(0.125 mm)通过率50%~70%、<200目(0.076 mm)通过率40%~45%、<320目(0.044 mm)通过率25%~40%。生产中B炉跳车前磨煤机磨制煤浆粒度分布(平均值)见表1。可以看出,随着磨煤机运行时间的延长,钢棒逐渐磨损,钢棒配比发生变化,钢棒总质量减少,影响成浆质量,煤浆粒度通过率逐渐减小。
榆林能化多元料浆气化炉所用原料煤为魏强煤矿精洗煤(简称魏强煤),制得的煤浆中大颗粒多,煤浆浓度相对较高,但煤浆粘度低,容易沉降分离且雾化效果不好。通常煤浆中煤颗粒越小对工艺烧嘴喷头磨损越均匀,越有利于工况的稳定,也越有利于煤浆的雾化,可避免出现局部过氧而加剧烧嘴的烧蚀;反之,若煤浆中煤颗粒过大,煤浆粒度分布不合理,不仅不利于煤浆的雾化,还会加剧烧嘴的磨损和烧蚀。
3.1.2 磨煤机的设计
水煤浆气化反应主要在煤粒表面进行,煤浆中煤颗粒粒径越大,比表面积越小,煤粒内部气体分子扩散阻力越大,越不利于氧气与煤粒气化反应的进行;但若煤浆中煤颗粒粒径过小,虽然有利于增大煤粒与氧气的反应面积,但从雾化角度而言,煤浆粘度会增大,雾化阻力增大,相同的雾化效果需要的氧气流速越高。实际生产情况表明,煤浆浓度越高,煤浆粘度越大,煤浆流动时对煤浆通道环隙的磨损越大。多元料浆气化炉工艺烧嘴垂直布置,长期使用后的工艺烧嘴下部较上部磨损严重,当下部磨损至一定程度时,便会出现偏喷现象,导致煤浆雾化不均匀。简言之,煤浆质量的稳定对煤浆通道环隙和工艺烧嘴的磨损至关重要,而煤浆质量的稳定又取决于磨煤机的合理设计及稳定运行。
原始设计单台气化炉满负荷运行时煤浆流量为79.5 m3/h,而实际满负荷运行时单台气化炉煤浆流量达88 m3/h,当2台在运气化炉均满负荷(88 m3/h)运行时,折算成单台磨煤机负荷需达49.6 t/h(干基,下同),原始设计3台磨煤机两开一备,但实际上3台磨煤机需全部运行才能保证2台气化炉的满负荷运行。当其中1台磨煤机出现故障而检修时间过长时,为保证气化炉满负荷运行,会将另外2台磨煤机负荷加至62 t/h,以维持大煤浆槽的液位,但是在磨煤机内钢棒配比不变的情况下,磨煤机负荷过高会导致煤浆粒度分布不合理,即磨煤机设计出力偏小的问题带来的煤浆质量不稳定,会造成煤浆通道环隙和工艺烧嘴的磨损加剧。
3.2 中心氧比例的影响
更多内容详见《中氮肥》2020年第5期