许红伟,袁平华,王颖和,王军喜
[阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司,山西 临猗044100]
[摘 要]阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司固定床造气吹风气余热锅炉+三废混燃炉烟气氨法脱硫系统脱硫塔内设置有浓缩段、吸收段、水洗段、管束除尘除雾段,塔顶设置有直排烟囱,塔外配置氧化槽和水洗槽,并建有硫酸铵出料系统等。脱硫系统自建成投运以来,其运行一直不太稳定。在对问题进行分析的基础上,提出并实施了一系列优化改进——2020年6月实施多点加氨技改以降低脱硫塔氧化段溶液pH,2020年7月在脱硫塔内管束除尘除雾器顶增设束水器以减轻或避免烟气带水,脱硫塔底扰动管材质由玻璃钢改为双相不锈钢2205以延长扰动管的运行周期等,从而保证了脱硫系统的稳定运行,实现了烟气达标排放与硫酸铵的顺利产出。
[关键词]烟气氨法脱硫系统;运行问题;原因分析;优化改进;多点加氨;增设束水器;改进扰动管材质;改造效果
[中图分类号]X701.3 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2023)01-0018-03
0 引 言
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司(简称丰喜临猗分公司)固定床造气吹风气余热锅炉+三废混燃炉烟气氨法脱硫系统始建于2019年,其脱硫塔直径8 500 mm、高65 000 mm,脱硫塔内设置浓缩段、吸收段、水洗段、管束除尘除雾段,塔顶设置有直排烟囱,塔外配置氧化槽和水洗槽,并建有硫酸铵综合楼1座,楼内有泵房、配电室及硫酸铵出料系统。烟气氨法脱硫系统设计处理烟气量400 000 m3/h(标态,下同),包括固定床造气吹风气余热锅炉烟气量180 000 m3/h、三废混燃炉烟气量220 000 m3/h,设计烟气初始SO2含量为2 000 mg/m3,设计出口烟气SO2含量≤35 mg/m3、颗粒物含量≤5 mg/m3、氮氧化物含量≤50 mg/m3。
丰喜临猗分公司烟气氨法脱硫系统自建成投运以来,一直运行不太稳定,后通过多点加氨技改、在塔内管束除尘除雾器顶增设束水器、改进扰动管材质等,保证了脱硫系统的稳定运行,最终实现了烟气达标排放与硫酸铵的顺利产出。以下对有关情况作一总结。
1 烟气氨法脱硫系统运行问题
(1)氧化槽内溶液pH一般要求在5~6,但实际生产中其pH在7.0左右,一旦其pH下降,出口烟气SO2含量短期内就会迅速上升,有时甚至在100 mg/m3以上。
(2)脱硫塔出口烟气颗粒物含量不稳定,时有超标现象,颗粒物含量最高达27 mg/m3。
(3)脱硫塔出口烟气带水严重,由此导致脱硫塔周边地面老是湿漉漉的,人经过时会感觉到有水滴飘落。
(4)脱硫塔浓缩段浆液扰动管采用玻璃钢材质及直流喷嘴模式,运行不到3个月扰动管就会发生断裂,造成浆液沉积、塔底堆料,导致硫酸铵无法正常结晶、硫酸铵产品无法产出。
2 烟气氨法脱硫系统优化改进
2.1 脱硫系统一点加氨改为多点加氨
2.1.1 问题分析
丰喜临猗分公司烟气氨法脱硫系统工艺流程如图1。脱硫系统运行过程中,发现吸收单元溶液pH高,最高达到7.8,而且不能降下来,pH稍微下降就会出现脱硫塔出口烟气SO2含量超标,且实际运行中脱硫塔出口烟气颗粒物含量一直在5 mg/m3左右,这给系统的正常稳定运行带来很大的困难。
脱硫系统加氨方式原设计为在氧化槽内加氨,即氧化槽顶部内置1个加氨槽,氨水加入后从加氨槽溢流进氧化槽内,氨水与脱硫液混合后,经吸收泵送入脱硫塔内进行脱硫。此种加氨方式的缺点是,氨水是依靠溢流与氧化槽内的吸收液混合,氨水在氧化槽内与脱硫液混合不均匀致吸收效果差,再加上氧化空气向上鼓吹,因氧化筛板的阻挡,溢流的氨水不容易自流到氧化槽底,导致氧化槽下部溶液中NH4HSO3+NH3=====(NH4)2SO3反应无法顺利完成,而(NH4)2SO3是吸收烟气中SO2的主要成分,相较于氨水来说,(NH4)2SO3更稳定,与烟气中SO2的反应也更迅速,能够有效减少氨逃逸,可在很大程度上避免气溶胶的形成。此外,氧化槽内加氨,由于氨水密度低,氨水主要分布在氧化槽上部,能够到达氧化槽底部的氨水量有限,易造成氧化槽内溶液上部pH高、下部pH低。为弥补这一缺点,设计者在吸收泵进口增设了1条来自氧化槽上部的溢流管,主要也是考虑氧化槽内氨水混合不均匀,此举可留下调节的余地。脱硫系统经过一段时间的运行,吸收液的pH逐渐升高,由6.2升至7.6,但脱硫塔出口烟气SO2含量很难控制:氨水稍微少加点或pH稍微降低点,在线监测SO2数据时不时就会超标,系统不好操作控制;氨水多加点则又氨逃逸严重,在线颗粒物监测数据也会超标,为避免氨逃逸与颗粒物在线监测数据超标,实际操作中一直在压制氨水的加入量,如此一来导致排放尾气中SO2含量控制不稳,常有超标。
另外,脱硫塔浓缩段浆液结晶问题也困扰着操作人员。硫酸铵结晶不好,浆液中充满白色絮状物、晶体小、无晶核,离心机筛网过滤不出硫酸铵产品;浆液密度大,其密度达1 250 kg/m3(正常指标为1 200 kg/m3)都出不了硫酸铵产品,而浆液粘稠度高会导致挂壁和管道堵塞现象发生,必须通过事故池进行置换,但事故池容量有限,且如此操作也不是长久之计,因此,保证硫酸铵出料顺畅也是当务之急。设计单位派人到现场调查过好几次,分析出口烟气颗粒物超标问题与硫酸铵结晶难问题,认为这两方面问题均是吸收液pH较高所致。
2.1.2 优化改进措施
更多内容详见《中氮肥》2023年第1期