师少杰
(山西沃能化工科技有限公司,山西 临汾 043400)
[摘 要]山西某150 kt/a焦炉气制LNG装置采用混合制冷剂循环(MRC)工艺,天然气液化所需的冷量主要由MRC制冷压缩机提供。LNG装置2020年7月10日开始试运行,2021年2月开始逐步提升负荷,但负荷只能提升至95%左右。Aspen Plus模拟计算发现,MRC压缩机主要存在流量与压比达不到设计值、机组效率低于设计值等问题,造成其制冷量不足,导致LNG装置不能满负荷生产;其后排查发现,MRC压缩机二段入口过滤器内有部分丝网破损并有大量丝网缺失,压缩机缸体拆检发现二段叶轮中有大量的丝网残留。组织人员清理MRC压缩机二段叶轮中的丝网,之后回装,2021年4月LNG装置重启,MRC压缩机达到了额定运行工况,LNG装置实现了满负荷生产。
[关键词]LNG装置;MRC混合制冷系统;MRC压缩机;制冷量不足;Aspen Plus模拟计算;问题分析;解决措施
[中图分类号]TQ025.3 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2023)04-0078-03
0 引 言
液化天然气(LNG)主要成分为甲烷,是目前天然气管道没有抵达地区输送天然气的重要方式,更是远洋运输天然气的唯一方式。LNG是利用制冷工艺在常压下将天然气冷却至-162 ℃变为液体,液化后天然气体积仅为同质量常规天然气体积的1/625,为其远距离运输及存储提供了极大的便利,故发展天然气液化工业具有极为重要的实用价值[1-4]。
山西某150 kt/a焦炉气制LNG装置采用混合制冷剂循环(Mixed Refrigerant Cycle,简称MRC)工艺,天然气液化所需的冷量主要由MRC制冷压缩机提供;混合制冷剂由氮气、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、异戊烷组成,利用混合制冷剂中各组分沸点的不同实现阶梯式制冷。该150 kt/a焦炉气制LNG装置试运行期间,MRC压缩机制冷量不足,导致LNG装置不能满负荷生产,通过对MRC混合制冷系统进行分析及模拟计算,找到了LNG装置不能满负荷生产的原因,成功解决了系统存在的瓶颈问题。以下对有关情况作一介绍。
1 MRC混合制冷系统工艺流程与设备简况
1.1 工艺流程简述
自冷箱返流的低压气相冷剂(0.28 MPa)进入MRC压缩机一段入口平衡罐进行气液分离,分离出的气相冷剂经MRC压缩机一段压缩至0.82 MPa后进入一级冷却器,冷却至40 ℃后的气液两相进入一级分离器进行气液分离,分离出的气相冷剂经MRC压缩机二段压缩至4.2 MPa后进入二级冷却器,冷却至40 ℃后的气液两相进入二级分离器,分离出的液相冷剂进入冷箱主换热器上部过冷至-72 ℃左右,经液相节流阀节流降温至-145 ℃、降压至0.28 MPa并提供冷量后,返回主换热器的返流通道;二级分离器分离出的气相冷剂则进入主换热器节流降压制冷,温度达到-168 ℃左右;节流后的气相、液相混合后,复温至35 ℃,出冷箱返回MRC压缩机入口循环利用。
1.2 设备简况
MRC混合制冷系统主要由压缩机及配套电机、一级冷却器、二级冷却器、一级分离器、二级分离器及配套管线、电仪控制系统等组成。主要设备参数为:① MRC压缩机主电机(1台),额定电压10 kV,额定电流1 204 A,额定功率18 300 kW;② 离心式压缩机(1台),入口流量130 000 m3/h(标态,下同),一段进气压力0.25 MPa,一段排气压力0.82 MPa,二段排气压力4.22 MPa;③ 一级冷却器(1台,卧式),φ1 600 mm×8 924 mm,换热面积856 m2;④ 二级冷却器(1台,卧式),φ1 600 mm×11 449 mm,换热面积1 304 m2;⑤ 一段入口平衡罐(1台,立式),φ2 200×6 356 mm,容积19 m3;⑥ 一级分离器(1台,立式),φ1 900 mm×6 272 mm,容积14.2 m3;⑦ 二级分离器(1台,卧式),φ2 600 mm×11 470 mm,容积58.2 m3。
2 运行问题及解决措施
更多内容详见《中氮肥》2023年第4期