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黔希化工锅炉烟气氨法脱硫装置与主流装置的对比分析

[日期:2024-10-15] 来源:《中氮肥》2024年第5期  作者: [字体: ]

韩永振,龙勇

(贵州黔希化工有限责任公司,贵州 黔西551500

 

[摘  要]贵州黔希化工有限责任公司3220 t/h高压循环流化床锅炉(三开无备)采用贵州当地高硫煤,锅炉系统配套1套烟气氨法脱硫装置,采用侧排烟囱、塔内烟气饱和结晶、外置氧化槽、单级旋流器、离心机(脱水)、内置浓缩段脱硫塔、外置加氨槽、液体脉冲扰动浓缩段浆液、氧化槽设四层小孔径筛板等工艺,于20198月建成投产,运行稳定。随着环保要求日趋严格,为便于预防与处理后期系统的各类运行问题,通过与国内主流烟气氨法脱硫装置的对比分析,加深了对烟气氨法脱硫工艺的理解并认识到系统需改进的地方,制定了下一步的优化改进计划,以利保证烟气氨法脱硫装置的长周期稳定运行。

[关键词]锅炉烟气氨法脱硫装置;烟囱型式;浆液结晶方式;脱水机选择;晶体防沉淀方式;设备  布置;对比分析;优化改进计划

[中图分类号]X701.3  [文献标志码]B  [文章编号]1004-9932202405-0067-04

 

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贵州黔希化工有限责任公司(简称黔希化工)300 kt/a煤制乙二醇装置配套3220 t/h高压循环流化床锅炉(三开无备),采用贵州当地高硫煤,设计入炉煤硫含量为3.5%(实际入炉煤硫含量大致在3.0%3.5%),锅炉系统配套有1套烟气脱硫装置,采用“氨-硫酸铵湿法烟气脱硫”工艺(即氨法脱硫工艺),烟气脱硫系统进口烟气流量为900 km3/h(实际烟气流量大致在550 km3/h)、SO2含量8 300 mg/m3(实际进口烟气中SO2含量大致在7 0008 300 mg/m3),副产硫酸铵成品(设计产能369.6 t/d)质量达到《肥料级硫酸铵》(GB 5352020)要求。

黔希化工烟气氨法脱硫装置采用侧排烟囱、塔内烟气饱和结晶、外置氧化槽、单级旋流器、离心机脱水、内置浓缩段脱硫塔、外置加氨槽、液体脉冲扰动浓缩段浆液、氧化槽设四层小孔径筛板等工艺,装置于20198月建成投产后,运行稳定,尾气达标排放,系统采用“三炉(锅炉)一塔(脱硫塔)”运行模式,无备用(可切换)脱硫塔,全年高负荷运行超8 000 h,最大硫酸铵产出量超300 t/d,每年仅有1次装置停车检修维护时间。2023年下半年,贵州省黔西市环保部门连续多次启动环境空气质量一级管控——要求锅炉排放尾气数据低于控制指标的60%,即出口尾气中SO2120 mg/m3NOx60 mg/m3、颗粒物18 mg/m3(原出口尾气控制指标为SO2200 mg/m3NOx100 mg/m3、颗粒物30 mg/m3);2023年黔希化工累计产出47 kt高品质硫酸铵的同时,脱硫塔内件也长期受大量硫酸铵晶体颗粒的冲刷磨损,且脱硫塔浓缩段浆液pH 23,极易出现塔体腐蚀穿孔、钢梁/管道腐蚀断裂等现象。黔希化工为确保后期烟气氨法脱硫装置满足生产所需,便于预防与处理后期系统的各类运行问题,保证装置长周期稳定运行,将其与国内的主流烟气氨法脱硫装置[采用直排烟囱、浆液蒸发结晶、内置氧化槽、双级旋流器或单级旋流器+稠厚器、真空皮带脱水机(或离心机脱水)、外置浓缩段脱硫塔、氧化槽内置加氨槽、氧化风扰动浓缩段浆液、氧化槽设一层大孔径格栅板等工艺]进行了对比分析,以下对有关情况作一介绍。

1  两种锅炉烟气氨法脱硫装置的对比分析

1.1  烟囱型式

1.1.1  侧排烟囱

黔希化工烟气氨法脱硫装置采用复杂的侧排烟囱(烟道整体上近似呈Z”字形),脱硫塔出口压力约800 Pa,脱硫塔至侧排烟囱共有13个弯头,每个弯头烟气阻力以50 Pa计,合计阻力约650 Pa,造成锅炉引风机(单台锅炉引风机功率1 000 kW)出力及电耗增加(相较于直排烟囱而言)——据公式P=Q×p÷(3600×η1×η2×1000[式中:P——风机功率,kWQ——风量(烟气量),取值550 000 m3/hp——风压,取值650 Pa(即13个弯头烟气阻力总值);η1——风机效率(可取0.7190.800),取值0.75η2——机械传动效率(对于三角带传动取0.95,对于联轴器传动取0.98),取值0.98],计算得风机多耗功率135 kW;以年运行时间8 000 h、电价0.62/kW·h)计,采用侧排烟囱全年多耗电费约135×8000×0.62÷10000=66.96万元。

另外,黔希化工脱硫塔出口烟气温度低(约50 ℃),而出口烟道至侧排烟囱的长度约100 m,有13个弯头,冷凝液易造成出口烟道低温腐蚀,出口烟道频繁渗漏,成为锅炉分厂停车检修的重点项目之一;还有就是侧排烟囱产生的冷凝液需二次中转后才能进入脱硫塔内。

1.1.2  直排烟囱

国内主流烟气氨法脱硫装置采用直排烟囱。其优点是:直排烟囱直接安装在脱硫塔顶部,无出口烟道、无弯头,烟气阻力小,不用担心锅炉炉膛引风机抽负压困难,不用考虑后期出口烟道防腐及维护保养;经同业交流得知,直排烟囱造价比侧排烟囱约低30%;另外,直排烟囱产生的冷凝液掉落下来进入脱硫塔内直接予以回收。因此,采用直排烟囱,不仅系统运行成本低,而且可大大减少后期维护成本,有利于系统的长周期稳定运行。

1.2  浆液结晶方式

1.2.1  塔内烟气饱和结晶

黔希化工烟气氨法脱硫装置采用的是塔内烟气饱和结晶工艺。其优点是,工艺简单、出料设备较少、造价低,蒸汽消耗量较少,后期维护及检修成本较低。其缺点是,硫酸铵浓缩与吸收氧化是2个独立单元,烟气中的酸性气首先进入浓缩段内,使浓缩段内的硫酸铵溶液蒸发浓缩并析出硫酸铵晶体,浓缩段浆液pH23,此酸性溶液有利于硫酸铵结晶,但注定了最终得到的硫酸铵成品为粉末状;由于在塔内形成硫酸铵晶体,系统冲刷腐蚀严重,相较于塔外蒸发结晶工艺易造成塔壁/槽罐腐蚀穿孔等。

1.2.2  浆液蒸发结晶

更多内容详见《中氮肥》2024年第5

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