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航天迈未全废锅粉煤气化装置试生产运行总结

[日期:2025-02-14] 来源:《中氮肥》2025年第1期  作者: [字体: ]

王永刚,王鹏山,解为强,郑海强

[盛虹炼化(连云港)有限公司,江苏 连云港222042]

 

[摘  要]某炼化一体化项目配套气化装置共设置4台航天迈未全废锅粉煤气化炉(为国内首套全废锅流程粉煤气化装置),气化装置于2022年完成中交,2023年投入试运行,试生产期间气化装置暴露出不少问题,如原料煤仓冻堵、称重给煤机运行信号频繁丢失、粉煤袋式过滤器压差高、循环风机测振不准、煤粉输送排放气颗粒物含量超标、粉煤给料罐料位计指示不准、气化炉压力指示不准、气化炉集渣室液位计指示波动、粗渣脱水效果差。针对异常现象和问题,经技术人员分析与研究,通过实施相应的优化改进及工艺操作优化等,使上述问题逐一得以解决,4台航天迈未炉的运行周期及运行稳定性不断提升,可为业内提供一些参考与借鉴。

[关键词]全废锅粉煤气化工艺;航天迈未炉;试生产;异常问题;原因分析;优化改进

[中图分类号]TQ546   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202501-0006-04

 

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某炼化一体化项目配套气化装置为炼油各装置加热炉提供燃料气,气化装置采用航天迈未全废锅粉煤气化工艺,共设置4台航天迈未全废锅气化炉(简称航天迈未炉,其供应方与航天炉不是一个厂家,属于航天炉的一个分支流派),单炉投煤量3 000 t/d4台气化炉并列运行(四开无备),单炉粗合成气(湿气)产量245 km3/h(标态,下同),单炉有效气(CO+H2)产量175 km3/h(干气),本气化装置于2022年完成中交,2023年投入试运行,试生产期间气化装置暴露出不少问题,针对异常现象和问题,经技术人员分析与研究,通过实施相应的优化改进及工艺操作优化等,最终实现了航天迈未炉的稳定运行。以下对有关情况作一介绍。

1  气化装置工艺流程简介

储运系统送来的原料煤经中速磨煤机研磨、干燥后,经粉煤锁斗系统加压后用气流(输煤载气为CO2N2)输送进入气化炉,与空分装置送来的O2发生部分氧化还原反应生成以COH2为主的粗合成气,高温粗合成气先经辐射换热产生11.0 MPa的饱和蒸汽,再经旋风分离器除灰后与11.0 MPa的饱和蒸汽对流换热产生10.0 MPa的高压过热蒸汽,接着经洗涤系统除去粗合成气中的细灰后送往变换系统,洗涤系统产生的高温高压黑水在渣水系统闪蒸分离、沉降处理后大部分循环使用,少量外排至污水处理系统,渣水处理单元产生的粗渣和细渣脱水后外送综合处理。

2  试生产期间气化装置出现的问题及优化改进

2.1  原料煤仓冻堵

气化装置冬季试运行期间,制粉系统运行过程中速磨煤机跳车,现场检查发现煤称重给煤机上部没有原料煤,但煤仓内料位较高,排查后发现是煤仓底部煤冻结架桥,称重给煤机给煤流量低低联锁磨煤机跳车。

原因分析:冬季试运行期间,气温最低-11 ℃、风力8级,环境温度较低,而原料煤中水含量较高,约15%,且该原料煤仓内储存有750 t的原煤,4 d未使用,长时间堆积煤中的水分沥出并在煤仓底部冻结,造成原料煤仓冻堵,最终称重给煤机给煤流量低低联锁磨煤机跳车。

改进措施:① 操作上减少原料煤仓存煤量,做到原料煤少上勤上,每次上煤量由原来的750 t调整到450 t,避免原料煤长时间留存压实而水分沥出,同时减少原料煤仓低压氮气通入量,提高仓内原料煤温度;② 在原料煤仓锥部增加快开“门”式清扫口(约30 cm×50 cm的方孔),同时在称重给煤机进料口直管段两侧设置快开式清扫口,发现冻堵时打开清扫口进行疏通;③ 严格控制采购原料煤中的含水量,要求含水量低于13%,从根源上解决原料煤含水量高导致的煤仓冻堵问题;④ 计划性倒磨煤机时,尽量将停用系统原料煤仓中的煤拉空,防止原料煤长时间储存导致煤仓冻堵或闷燃。优化改进后,气化装置原料煤仓冻堵问题得到有效遏制。

2.2  称重给煤机运行信号频繁丢失等

气化装置试运行初期,称重给煤机频繁出现故障,导致磨煤系统运行极不稳定,经常出现称重给煤机控制柜二次电源开关无故跳闸、称重给煤机清扫链电机误报故障、称重给煤机主电机无故跳停且运行信号丢失联锁磨煤机跳停等问题。

原因分析:称重给煤机控制柜二次电源开关无故跳闸问题,经查,是二次回路空气开关容量偏小(2 A)所致;称重给煤机清扫链电机误报故障问题,经查,为设备生产厂家设计不合理所致——强弱电未进行隔离导致弱电回路产生较高的感应电压,造成二次元件误动;称重给煤机主电机无故跳停且运行信号丢失联锁磨煤机跳停问题,经查,为设备生产厂家设计不合理所致——称重给煤机控制柜“远程/就地”转换开关打至“远程”时,称重给煤机电气控制回路中设计的保护联锁点功能与DCS联锁功能重复,增加多处不必要故障点。

更多内容详见《中氮肥》2025年第1

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