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200 kt/a煤制乙二醇装置DMO合成催化剂甲醇清洗再生小结

[日期:2025-10-15] 来源:《中氮肥》2025年第5期  作者: [字体: ]

徐爱军,高毅,桑良玉

(安阳化学工业集团有限责任公司,河南 安阳455133

 

[摘  要]多数煤制乙二醇装置DMO合成催化剂使用一段时间后(约1 a)活性会大幅降低,无法满足装置安全、稳定、高负荷运行需求,安阳永金化工有限公司200 kt/a煤制乙二醇装置DMO合成催化剂也面临同样的问题。为此,通过查阅研究催化剂再生的相关资料,利用DMO缩合结焦物或其他杂质在甲醇中易溶解的特性,安阳永金共尝试过3次用循环气夹带饱和甲醇蒸气对DMO合成催化剂予以清洗再生的措施,实施后DMO合成催化剂活性得到最大限度的恢复,只是活性保持时间偏短(第一次清洗再生后活性恢复保持时间约50 d,第二次清洗再生后活性恢复保持时间仅约30 d)。分析与总结DMO合成催化剂的甲醇清洗再生操作,指出从系统运行的经济性与安全性方面考虑,一炉DMO合成催化剂甲醇清洗再生操作不宜超过2次,甲醇清洗再生只能作为一种延长DMO合成催化剂使用寿命的辅助措施,主要应从日常生产操作优化入手减少对DMO合成催化剂的损害。

[关键词]煤制乙二醇装置;羰基化合成系统;DMO合成催化剂;活性下降;原因分析;甲醇清洗再生;运行情况;清洗建议

[中图分类号]TQ223.16+2   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202505-0070-04

 

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乙二醇是重要的大宗化工基础原材料,当前其工业生产方法主要分为油气路线、生物质转化路线和煤化工路线三大类;其中,煤化工路线先是由煤制成合成气,再以合成气为原料生产乙二醇。合成气制乙二醇又分为直接法和间接法,理论上直接法具有最短的合成反应路线,但其反应需在高温高压(1947年美国杜邦公司采用络合催化剂四氢呋喃为溶剂,尝试在温度190230 ℃、压力344 MPa条件下直接合成乙二醇)及催化剂(钴催化剂)存在条件下进行,条件十分苛刻,且乙二醇收率和选择性不高,目前煤制乙二醇装置基本上均采用间接法(草酸酯加氢工艺)。

安阳永金化工有限公司(简称安阳永金)200 kt/a煤制乙二醇装置于2012年底建成投产,采用中国科学院福建物质结构研究所开发的两步法合成工艺[第一步合成气制草酸二甲酯(DMO),第二步DMO加氢制乙二醇)],其工艺特点为,在CO氧化偶联反应体系中引入可循环的亚硝酸甲酯(MN),使得原本苛刻的液相反应可以在反应条件较为温和的气相中进行;DMO由脱氢净化后的COMN按一定比例进入装有催化剂的列管反应器内反应生成,其常用催化剂为氧化铝负载钯金属催化剂,反应后气相产物经换热、冷却、分离、回收DMO后并入循环气,DMO经精馏后送至加氢系统合成乙二醇。

实际生产表明,煤制(或合成气制)乙二醇装置DMO合成催化剂使用一段时间后活性会大幅降低,进而造成合成气中敏感组分MN含量频繁超标(指标要求MN体积分数≤19.5%,下同)。DMO合成催化剂主要成分为贵金属钯(Pd/Al2O3),价格昂贵,一般供应商承诺其使用寿命为2 a,但多数煤制乙二醇装置DMO合成催化剂受有害组分、操作条件、工艺流程设置等方面因素的影响活性在运行1 a时就出现大幅降低,生产负荷只能被迫一降再降,无法满足装置安全、稳定、高负荷运行需求,严重影响企业的经济效益与市场竞争力。为此,通过查阅研究催化剂再生的相关资料,利用DMO缩合结焦物或其他杂质在甲醇中易溶解的特性,安阳永金共尝试过3次用循环气夹带饱和甲醇蒸气对DMO合成催化剂予以清洗再生的措施,实施后DMO合成催化剂活性得到了最大限度的恢复,只是其活性保持时间偏短,但作为业内的首次尝试,此举可起到抛砖引玉的作用。以下对有关情况作一介绍。

1  羰基化合成系统工艺流程简述

安阳永金煤制乙二醇装置CO氧化偶联合成DMO主要由MN生成、DMO合成、MN循环(氧化酯化)、MN回收、弛放气回收等工序组成,羰基化合成系统工艺流程框图如图1

1MN生成。采用亚硝酸钠法,由亚硝酸钠、硝酸、甲醇反应制得MN,其目的主要是为了开车前向体系内输送MN从而引发氧化酯化反应,虽然MN在反应体系中是循环使用的,理论上不消耗,但实际生产过程中各种“排放”及“携带”会致MN有一定的损耗,需要不断补充。

2DMO合成。经PSA系统提纯后的COMN按一定配比进行反应,反应温度110140 ℃,CO/MN(摩尔比)1.6左右,反应空速3 000 h-1左右。

3MN循环。其目的主要是将DMO合成系统吸收DMO后的CONO送入酯化塔,在酯化塔内配入甲醇、O2进行酯化反应,反应过程中产生的H2O随废液排放(排放前回收其中的MNHNO3),以减少体系内氮元素的流失。

4MN回收。在酯化塔内,由于过度氧化会生成N2O4N2O4遇到水或甲醇后会产生副产物硝酸,稀硝酸不仅会腐蚀设备带来安全隐患,而且含酸废水的处理成本也较高,故在系统中引入硝酸还原技术,将硝酸转化为MN重新送入系统内循环,从而减少氮元素的流失,并减少含酸废液的排放及新制MN的量。

5)弛放气回收。由于合成循环气中含有一些惰性气和副产的CO2,会在系统内不断积累而致系统压力不断上涨,故需排放一定量的弛放气,弛放气排放过程用甲醇吸收其中的MNMN再送至酯化塔回收利用。

2  DMO合成催化剂活性下降原因分析

引起催化剂活性下降的因素是多种多样的。按催化剂的表面变化情况可归纳为两类,一类是化学变化引起的活性下降,另一类是结构变化(包括总表面积、活性组分表面积及其利用率的改变)引起的活性下降。按催化剂作用中的各种影响因素,其活性下降原因可归纳为中毒、堵塞、烧结、热冲击等四类。据煤制乙二醇装置工艺流程特点与相关运行数据,经分析与总结,DMO合成催化剂活性下降(甚至失活)的原因主要有如下两方面。

2.1  不可逆损害导致的活性下降

① 水分进入DMO合成催化剂中,导致DMO水解生成草酸,腐蚀催化剂,催化剂活性组分流失,还会发生水煤气反应生成吸附能力更强的H2,与合成气有效组分形成竞争吸附;② 酯化反应的副产物硝酸会使DMO合成催化剂晶粒长大,导致催化剂活性位减少;③ 原料气中的微量杂质硫和铁附着在催化剂表面,导致催化剂中毒失活;④ 温差、压差过大,导致催化剂物理结构遭到破坏;⑤ 局部温度过高,热量无法及时移除,导致催化剂烧结失活;⑥ 反应生成的DMO在催化剂表面继续缩合结焦,或其他杂质堵塞催化剂表面,导致催化剂活性位减少。

2.2  可逆损害导致的活性下降

① 合成气中未脱净的少量氢气吸附在催化剂表面,占据活性位,导致催化剂活性与选择性下降;② CO/MN失调导致转化率与选择性下降,副产物增多;③ 气相中的甲缩醛(DMM)、碳酸二甲酯(DMC)、甲酸甲酯(MF)等杂质气体过多,导致催化剂活性下降。

更多内容详见《中氮肥》2025年第5

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