张辉,柴蕊
(四川正达凯新材料有限公司,四川 宣汉636158)
[摘 要]四川正达凯新材料有限公司一期600 kt/a气头聚酯级乙二醇装置于2025年4月开始试生产,整体运行情况较好;但装置投料试车前后的一段时间内草酸二甲酯(DMO)泵(中心线安装式单级悬臂离心泵,含一塔塔釜泵、二塔塔釜泵、三塔进料泵、三塔塔釜泵、四塔侧线泵、四塔塔釜泵)频繁发生机械密封(JTB静止型集装式机械密封)泄漏。通过对DMO泵投料试车前甲醇工况、投料试车后DMO工况机械密封泄漏情况的分析,认为其机械密封损坏原因主要有机械密封干摩擦(密封腔存在气体未排净或发生了汽蚀)、机械密封预热时静环胀裂、冲洗腔进入杂质、机械密封动/静环端面黏连,加之泵密封腔的细节设计上及密封腔移热设计上存在不足,以及蒸汽伴热系统设计上有较多操作步骤而存在诸多不确定因素(如操作执行不到位)。为此,对此批DMO泵实施了一系列优化改进(如泵盖改造、伴热方案改进,并编制了DMO泵操作规程等),其后DMO泵再未出现过非正常的机械密封损坏,现此批DMO泵已能稳定运行。
[关键词]乙二醇装置;草酸二甲酯(DMO)泵;投料试车;甲醇工况;DMO工况;机械密封泄漏;原因分析;优化改进
[中图分类号]TQ223.16+2;TH311 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2026)01-0054-05
0 引 言
四川正达凯新材料有限公司(简称四川正达凯)一期600 kt/a气头聚酯级乙二醇(MEG)联产18 kt/a碳酸二甲酯(DMC)项目采用上海浦景化工技术股份有限公司的乙二醇(合成气耦联加氢两步法)与碳酸二甲酯联产技术,由中国成达工程有限公司负责工程设计(EPC)。项目以普光气田天然气为原料气,经压缩、脱硫、转化(纯氧转化)、MDEA脱碳、H2/CO深冷分离、变压吸附(PSA)等工序得到产品H2和CO,CO与亚硝酸甲酯(CH3ONO)反应生成草酸二甲酯[又名乙二酸二甲酯,化学式为CH3OOCCOOCH3(简称DMO),常温下为晶体,熔点54 ℃,沸点163.5 ℃,密度1.148 kg/L,饱和蒸气压0.13 kPa(20 ℃),能溶于醇,微溶于冷水,在热水中会分解产生草酸和甲醇],之后H2与DMO进行加氢反应生成乙二醇,并副产DMC、乙醇等多种产品。2025年4月四川正达凯(一期)乙二醇装置开始试生产,整体运行情况较好。
四川正达凯乙二醇装置DMO相关机泵选用的是国内某知名离心泵厂的PC系列单级悬臂离心泵,此批泵在水联运时未发生过机械密封泄漏,但投料试车前后的一段时间内频繁发生机械密封泄漏。经分析与探讨其症结所在,提出并实施了一系列解决方案,效果较好。以下对有关情况作一介绍。
1 DMO离心泵简介
四川正达凯乙二醇装置DMO相关机泵设有一塔塔釜泵6台(三开三备)、二塔塔釜泵6台(三开三备)、三塔进料泵2台(一开一备)、三塔塔釜泵2台(一开一备)、四塔侧线泵2台(一开一备)、四塔塔釜泵2台(一开一备),其结构型式均为API610中OH2结构(中心线安装式单级悬臂离心泵),介质均为DMO等,要求NPSHa≥NPSHr+0.6 m(额定流量下);泵体、泵盖带保温结构设计,用0.5 MPa蒸汽伴热保温;此批泵选择API682中的PLAN02+62冲洗方案;其机械密封采用国内某知名机械密封厂的JTB静止型集装式机械密封(以一塔塔釜泵为例,其机械密封示意如图1),动环材质为碳化硅,静环材质为碳化硅浸渍石墨,弹簧材质为镍铬钼合金,O型圈材质为全氟醚橡胶。
2 不同阶段机械密封泄漏情况及分析
2.1 投料试车前甲醇工况下
DMO与水可发生水解反应生成草酸,草酸对碳钢、普通不锈钢等均有很强的腐蚀性,故乙二醇装置羰化偶联反应系统投料前需进行严格脱水,以除去试压过程残留水、水联运过程残留水、催化剂还原反应产水等。通常,利用甲醇与水可任意比例互溶的特性,采用不断通入新鲜甲醇对羰化偶联反应系统进行洗涤脱水,并在羰化偶联反应系统投料前保持甲醇循环,此称为甲醇工况。
收集、检查甲醇工况下发生泄漏的DMO泵机械密封,发现如下现象:密封腔室内有较多的小块碳化硅碎块;大部分动环密封O型圈有烧熔情况,部分还粘结在动环座的内壁;动环端面外缘有较均匀的咬边掉块,未掉块处能见到微小皲裂纹,动环端面内缘则相对较完整;动/静环端面均有环形磨痕;靠近动/静环密封端面范围的轴套表面有金属变色现象。综上,判断DMO泵机械密封损坏主要是由干摩擦引起的。
2.2 投料试车后DMO工况下
羰化偶联反应系统投料后即有DMO生成,通常,当系统液相DMO质量分数>20%时称为DMO工况。收集、检查DMO工况下发生泄漏的DMO泵机械密封,发现如下现象:密封腔室内亦有小块碳化硅碎块;大部分密封O型圈较完整;动环相对完整,端面外缘有咬边掉块情形;静环大部分不完整,一般破碎为两三块,或静环有贯通环体的裂纹;个别静环密封面无较大损伤,但静环底部啮合定位销的销钉槽沿泵旋转方向有破损;靠近动环一侧轴套较干净且呈正常的金属光泽,靠近静环一侧轴套较脏且有结垢状褐色或灰白色物质附着。综上,判断机械密封损坏的原因主要有:预热过快,导致静环胀裂;机械密封冲洗腔进入硬质异物,导致动/静环损坏;未预热或预热不到位,DMO在动/静环端面结晶造成动/静环黏连,启动泵时静环定位销承受过大应力而崩坏静环。
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