河南煤化集团安化公司尿素车间的2#、3 氨泵因单向阀的密封可靠性问题频繁,造成氨泵不打量,且每次检修时间较长。过去,该车间氨泵单向阀的试漏一直采用盛水试漏的办法,此法可检测出单向阀在与物料同方向的流向上是否有泄漏的情况,但单向阀在反方向上是否泄漏是无法检测的,而单向阀在实际使用中,若在与物料流向的相反方向上密封不严,同样会造成泵打量波动,甚至不打量。
为解决这一问题,车间技术人员经过科技创新,设计了一款可以检测单向阀在反方向上是否泄漏的器具。采用此试漏检测器具后,使得氨泵的单向阀在两个方向都能检测试漏,氨泵的检修时间由原来的平均每次4 h缩短为平均每次2 h。据悉,该车间每年因氨泵不打量问题检修10次,新检测器具使用后,氨泵每年的检修时间由过去的40 h缩短为20 h,若按照氨泵每停1 h影响尿素产量11 t、吨尿素成本按1900元计,则全年可因此挽回经济损失41.8万元。