化肥生产中,合成净化系统开车以中变炉接煤气开始计算时间,带甲烷化工艺需15 h以上才能转入低负荷正常生产。2011年12月,河南煤化集团安化公司以醇烃化工艺取代甲烷化工艺后,净化系统开车时间也在10 h以上。开车过程中大量煤气直接被排放掉,造成了极大浪费。以往按照中变炉—低变炉—变脱塔PSA装置—精脱硫的顺序进行,该公司通过论证,操作人员在开车过程中进行了改进措施:首先利用现有的低变副线,在中变开车后直接改为变脱后放空,变脱出口H2S合格后,直接向PSA补气开车,同时打开低变入出口阀低变升温开车,变脱后放空直接改为压缩四入放空,由原来的变脱后倒气改为精脱硫前倒气作为锅炉燃烧气。此项措施实施以后,净化系统开车时间大幅缩短,同时也节约了资源,减少了污染排放。
经过技术人员测试,采用新的开车工艺后,系统每次开车较以往开车用电量节约4000 kW·h,半水煤气节约16000 m3/h,每次开车共计节约费用71040元。