2011年,对于泸天化合成二车间的生产来说是极为艰难的一年。一方面,该车间大化肥合成氨装置一开年就停车达4个多月;另一方面,装置开车运行后,系统一直处于低负荷生产状态。在生产原料供应大幅减少的情况下,如何以有限的资源实现效益的最大化,该车间对此进行了积极有效的探索。该车间以长周期生产为抓手,充分发挥广大干部员工的聪明才智,发动员工精心操作,精心维护,严格工艺技术指标,切实抓好装置的优化运行,装置在全年仅有220多天开车时间的情况下,于
在天然气供应减少、生产负荷较低的情况下,车间为有效降低吨氨生产成本,在优化装置运行上进行了大胆的探索和尝试。该车间工艺技术组编制了低负荷优化运行方案,随后车间又根据优化运行情况,对低负荷优化运行方案进行了评估与修正。通过优化方案的施行,可减少蒸汽用量3 t/h左右,吨氨天然气消耗明显下降,比2010年减少7 m3,相当于每天降低生产成本8000多元。在系统低负荷运行状态下,天然气、蒸汽等能耗指标不增反减,为企业的止滑扭亏做出了积极的贡献。