湖北金源化工股份有限公司2012年4月造气系统全关了外供蒸汽阀门,真正实现造气系统蒸汽自保,4月仅此一项与上月比增加效益100多万元,与上年平均水平比增加效益150多万元。这一成绩是公司节能降耗工作的重大突破,也达到国内同行业领先水平,为此公司决定重奖,除发放正常节能降耗奖外,一次性奖励造气分厂5万元。
该公司实现造气蒸汽自给采取了以下主要措施。
1.调整了主要工艺参数。通过优化技术指标,提高了气化强度、蒸汽分解率,煤气炉由原7炉改6炉3机运行,减少了蒸汽用量。
2.产汽量增加。由于运行煤炉减少,2#吹风气锅炉一直低负荷运行,热损失大,公司果断安排停用2#吹风气锅炉;对1#吹风气回收缺陷进行修理。
3.抓好了煤及煤库管理。公司一直强调抓好优质煤供应,白煤固定炭含量始终大于68%,灰分小于24%;同时煤库存较低、均衡,利于原料煤配制,为生产稳定、低耗运行打下了基础。
4.实行了精细化管理。2012年3月,家属区生活弛放气实行每天6 h定时供气,多余的气送往造气,增加了吹风气回收锅炉的产汽量。
如何保证造气蒸汽自给连续性,目前该公司已经作出了进一步布署。
1.严格管理。加强设备和工艺管理,确保吹风气装置稳定运行;家属区生活弛放气严格执行定时供气制度,确保多产蒸汽;对蒸汽管网热损失较大的部位增加保温,减少蒸汽损失,保证低温季节蒸汽自给。
2.确保优质煤供应。白煤严格控制在质量指标内,确保入炉煤品质稳定。
3.适当奖励。如果保持蒸汽自给,每月给予造气分厂5000元嘉奖。如果全年实现造气蒸汽自给,仅此一项今年与上年相比可降成本1500万元。