锅炉烟气除尘脱硫脱硝技改项目评审会召开
本项目预计于2013年底建成并投入运行,总投资约为6500万元。项目实施后,将会使锅炉排放烟气中的灰尘、氮氧化物、硫氧化物等污染物浓度进一步降低,极大地改善周边环境,具有明显的社会效益。本次评审会的顺利召开,标志着项目将进入具体实施阶段。
二期低温甲醇洗甲醇消耗对标目标成功实现
渭化公司对标管理工作开展以来,双甲车间积极组织,认真分析安排,讨论和确立车间对标管理项目。经过多番论证,公司确立了以626低温甲醇洗甲醇消耗与2011年度平均消耗数据对标,经过一段时间的精心调整,二期低温甲醇洗甲醇消耗对标目标成功实现。截至二季度末,二期低温甲醇洗共补充新鲜甲醇102.35 t,二期上半年产甲醇70786.96 t,甲醇平均消耗率为1.45 kg/t,远远超过预期目标,成功实现低温甲醇洗对标目标。在以后的运行管理过程中,车间将不断总结分析,提高装置的运行经济性。
三期气化装置成功实现零排放
渭化公司三期装置经过长时间的运行、探索和总结,通过和一期气化装置实行对标分析,实施了一系列技术改造和优化工艺操作措施。近期,三期气化装置成功实现废水零排放。三期气化装置是公司三期40万t/a甲醇生产装置的核心,担负着将原料煤转化为工艺气的重要任务。煤气化装置由于工艺流程复杂,现场排放控制难度大,三期气化装置自试车运行以来,双甲车间经过技术改造和优化工艺操作,不但实现了单台气化炉高负荷连续运行57 d的良好记录,而且严格控制了装置产生的高氨氮废水的排放工作,实现装置的绿色环保生产。三期气化装置实现零排放,是公司气化装置环境保护工作的重大突破。双甲车间不断总结分析装置运行状况,提高装置运行效率和环境保护力度,确保清洁文明生产。
(张新生)