近期,山西焦化电气公司集合技术力量,认真研究、商讨,大胆探索技术改造工作,圆满完成了1项大修项目,2项技改项目彻底解决了多年影响生产的“瓶颈”问题。
焦化厂自投产以来,1#推焦车PLC系统由于设备卡件老化,部分备件属于淘汰产品,且系统使用的编程软件超过了使用寿命,远远落后于软件技术的发展,给生产操作和控制带来诸多不便。结合实际存在的问题,电气公司组织工程技术人员对1#推焦车PLC系统进行现场调研,制定了升级改造方案。参与项目的各个单位与技术人员通力协作,积极配合,排除天气因素等各种困扰,利用3 d的时间,安全、高效地完成了焦化厂1#推焦车PLC系统升级大修改造项目。与此同时,还解决了焦化厂热电站及75 t/h锅炉站微机综保装置,多次出现保护误动造成变压器误跳车故障的疑难问题,解决了焦化厂热电站1#、2#发电机继电保护设备老化、灵敏度低、可靠性差、保护不全面等诸多技术难题。
这一系列影响生产的“瓶颈”问题的解决,大大减少了自动化系统故障的发生率,为维护炼焦系统的连续稳定运行、降低操作工的劳动强度、提高作业效率提供了坚强保障,同时也大幅度降低了维修成本,为该公司积极应对当前市场危机,多方面降低成本,增强企业实力开辟了新路。