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兖矿鲁化四举措降能耗

[日期:2013-04-15] 来源:《氮肥信息》  作者: [字体: ]

近年来,兖矿鲁南化工有限公司围绕资源整合主线,大打技改节能牌,经济运行质量明显提升。2012110月份,该公司能源消费总量为87.78t标准煤;万元工业总产值能耗 5.7 t标准煤。工业总产值能耗实际完成节能量(当量值)24641 t标准煤,合成氨综合能耗为1401.03 kg/t标煤,低于山东省限额标准。

加强企业节能宣贯,做好基础管理工作

为提高职工的节能意识,该公司多方面开展节能宣传与培训。通过一系列活动的开展,职工的积极性得到了提高。为能充分了解国家针对化工行业的能源政策,公司及时收集国家节能政策、法规、标准,开展节能政策研究与应用活动,制定节能政策与研究应用方案。

建立严密的节能管理网络,完善各项制度

2012年,为完成节能工作目标,公司首先成立了节能领导小组,领导小组下设节能办公室,设置专职节能管理岗位和能源管理负责人,各车间均设有节能管理负责人和节能管理人员,建立了齐全的节能管理网络,形成公司、车间、班组三级节能网。企管部对各岗位职责进行了详细地划分,节能日常管理归口生产调度室,能源管理岗位负责能源管理数据的统计、分析、上报。

通过健全管理网络,企业的技能工作取得了显著成效。

一是节能技改项目成果斐然。企业实施醋酸生产改造,使得醋酸Ⅰ装置产能由30t/a提高到33t/a,醋酸Ⅱ装置产能由35t/a提升至45t/a,通过增产降低了单位产品能耗;应用新设备全收率甲醇分离器,将循环气中甲醇含量大幅降低,增产甲醇1.5 t/h以上,年增产甲醇1.08t,节支降耗1800余万元。

二是资源回收项目成绩突出。企业组织对东、西厂区装置排放的尾气进行了详细排查,确定对净化Ⅱ、净化Ⅲ、净化Ⅳ装置的脱碳闪蒸部分放空气、醋酸部分放空气体、醋酐的高低压一氧化碳放空气及丁醇尾气等,按照分质、分类进行回收,尽可能提高尾气回收和利用的效率。

三是资源共享项目发挥大作用。企业铺设了东、西厂区一氧化碳联通管线,实现了东、西厂区一氧化碳互供,最大限度为提高产品产能提供了保障;实施1.3 MPa蒸汽联通改造,从东厂区向西厂区输送蒸汽20 t/h,满足了西厂区蒸汽需求,提高了产能;完成氧气联通管线优化改造,实现了由东厂区向西厂区供高压氧,弥补了西厂区空分供氧能力不足、影响系统高负荷运行的问题,保证了装置的达产达标。

层层分解节能目标、指标,确保完成

2012年,公司下发了年度经济责任目标考核办法,设立节支降耗专项资金,并签订了经济责任目标责任书。

为保证节能工作的有序开展,公司收集完善了节能降耗100条措施,每月定期进行分析讲评,查找差距和不足,并按月严格考核。2012110月份已完成96项。其中,醋酐一氧化碳尾气放空气回收项目回收了醋酐高压一氧化碳气,减少了火炬放空,降低醋酐一氧化碳消耗,可回收CO 160m3/a;净化系统、合成系统运行优化项目对甲醇分厂冰机运行优化改造,比同期减少运行2台,每小时节电440 kW·h;净化Ⅳ脱碳涡轮运行脱碳涡轮改造为国产离合器,每小时节电220 kW·h4#汽机开车发电并网成功,提高了蒸汽利用效率,减少减温减压站的运行,稳定整体蒸汽管网压力,110月份自发电量1928.5kW·h,冷凝液回收利用改造项目减少系统除盐水消耗80 m3/h,节约除盐水57.6m3/a

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