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山西焦化挖潜增效求发展

[日期:2013-04-15] 来源:《氮肥信息》  作者:李彦 [字体: ]

2012年,山西焦化围绕现有生产装置达产达效、提质降耗和安全稳定运行,积极开展技术改造、技术攻关、小改小革和合理化建议活动,有效解决了生产系统存在的多项技术“瓶颈”,提高了经济运行质量,先后完成31项技改、攻关、技术开发项目,实施小改小革和合理化建议163项,取得了良好的经济效益和社会效益。

在项目实施过程中,各相关单位密切配合,采取得力措施,整合技术资源,发挥技术潜能,认真审核项目方案,严格控制实施过程的每一个环节和细节。甲醇厂精脱硫系统运行周期短、费用高是影响甲醇连续稳定生产的技术瓶颈。公司通过对焦炉气、水煤气精脱硫系统的改造,甲醇产量首次达设计能力,月生产甲醇达19098.46 t,创历史最好水平。

焦化厂化工产品的回收率直接关系企业的经济效益,第一煤气回收脱苯塔改造项目将铸铁泡罩塔更换为新型不锈钢CJST脱苯塔,粗苯回收率已由原来的0.84%提高至0.98%。

该公司承担的《粗苯中苯、甲苯和二甲苯含量的测定方法》国家标准的制定项目,完成了国家标准报批稿。该成果提供了检测粗苯中苯、甲苯和二甲苯含量的统一、规范、准确、可靠的测试方法标准,填补了我国在炼焦化学和煤化工领域没有该项国家标准的空白。

在配煤研究方面,为实现经济、精确配煤,降低入炉煤成本,该公司焦化厂配煤研究室注重源头管控,加强煤场管理,并积极开展单种煤结焦性小焦炉试验、沥青配煤试验、弱粘煤配煤试验、乡宁瘦煤配煤试验。该公司积极开展6 m顶装焦炉沥青配煤炼焦试验,在保证焦炭质量的前提下,有效地降低了配煤炼焦中焦煤和肥煤的比例,增大了贫瘦煤和不粘煤的用量,使吨焦成本降低100元的奋斗目标圆满完成,同时为焦化行业赢得发展空间积累了宝贵经验。

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