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潍坊亚星巧用冷凝水加热节能降耗

[日期:2013-12-02] 来源:《氮肥信息》  作者: [字体: ]

近日,潍坊亚星化学股份有限公司氯化聚乙烯分公司通过对2套干燥器加热系统进行节能改造,成功利用公司自身产生的冷凝水加热,实现每吨CPE(氯化聚乙烯)产品消耗蒸汽比目标值下降10%,每月可节约蒸汽逾600 t

在该公司干燥系统中,由净化机除尘净化后的新鲜空气先被加热,随后从干燥器底部吹入,将离心机甩干处理过的CPE湿物料加热沸腾以去除水分,直至湿物料达到工艺要求的干燥程度。其中,起关键作用的热空气加热室由7组散热器组成,它必须在干燥过程中供应足够热量,以保证干燥器底部温度的稳定,因此也是生产过程中耗用蒸汽量最大的部分。

    为降低蒸汽消耗,该公司经过观察研究发现,干燥器加热室进汽阀门开度维持在15%就能满足生产要求。根据这一试验,公司在进行详细论证的基础上,决定利用自身的冷凝水提前给加热室预热,即让蒸汽先进入后4片散热器,其自身产生的接近100 ℃的高温冷凝水通过疏水器后再循环进入到最前端3组散热器中,对这3组散热器加热后排入冷凝水罐。经测定,循环后的冷凝水温度下降了30 ℃左右,当新鲜空气进入加热室时,首先通过前3组散热器中冷凝水预热,温度得以提升,而后再经过其余4组散热器,蒸汽加热后进入干燥器翻吹物料。装置经改造后试运行,在完全满足生产工艺要求的同时,明显降低了蒸汽消耗。
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