日前,陕化化肥公司气化车间气化A炉经过3 d烘炉后投料一次成功,这是该公司首次采用液化气及系统自产燃料气进行烘炉,标志着气化烘炉一直以来使用柴油成为历史,有效降低了消耗,节约了生产成本。
目前陕化化肥公司运行的3台气化炉是合成氨、尿素生产的龙头设备,平时3台气化炉2开1备,平均每月倒1次炉,检修后作为备炉。每次倒炉投料前都要进行烘炉升温,以往烘炉都使用液化气、柴油混合燃烧,每次柴油消耗在12 t左右。公司经过技术攻关,将液氮洗工段产生的含甲烷工业燃料气引入烘炉系统代替柴油使用,并且在液化气管线上增加1个调节阀,把燃料气和液化气隔离开来,增加火检联锁功能,一旦炉膛出现灭火,调节阀将自动关闭,防止膛内闪爆。
据悉,在气化A炉成功实现工业燃料气烘炉后,化肥公司将对B、C炉进行技术改造,使3台气化炉全部采用自产燃料气进行烘炉,预计年可节约费用100余万元。在此基础上,公司还将进一步实施改造,尝试在锅炉烘炉时也采用工业燃料气。