1.BDO废硫酸利用项目成功建成投产
经过5年零8个月的不断探索,陕化BDO废硫酸处理利用项目日前在陕化复肥公司建成投运。项目的建成投运不仅降低了陕化复肥公司磷酸生产中硫酸的消耗,更重要是解决了BDO废酸排放对环境污染这一重大难题,为今后废硫酸利用开辟了新途径。
陕化BDO项目每年产生废硫酸1000余吨(二期建成后年产生废硫酸总量接近1万t),为解决BDO废硫酸回收难题,公司成立攻关小组对废硫酸利用进行很多的实验研究,最终利用浓硫酸在高温下本身具有强氧化性的特点,重新进行废硫酸的处理试验。2014年11月26日,采用加热、汽提方法对BDO废硫酸进行处理利用的方案终于通过了工艺、投资、生产成本、安全、环保等方面评审论证。2015年3月中旬,废硫酸处理改造项目破土动工,7月3日开始进行试车,经过一段时间的调试,目前已投入正常运行,每天处理BDO废硫酸混酸量80 t,处理后的废硫酸直接加入到磷酸系统萃取槽内用于磷酸正常生产。
2.气化装置实现“两磨”保“两炉”运行
日前,陕化化肥公司对气化车间4台磨机陆续进行全面技改整修,最终实现了2台磨机供应2台气化炉高负荷运行,使3台磨机供应2台气化炉的运行状况成为历史,大大降低了生产成本,取得了显著的经济效益。
技改前,气化装置一直处于不稳定状态,经常要开3台磨机才能维持2台气化炉的高负荷运行。为此,公司采取了以下措施:一是请厂家技术人员来厂授课,以提高设备的检修质量,并从2014年7月—2015年4月,对磨机严格按照程序和标准逐台进行检修、检测、整改;二是学习渭化经验,并与设备生产厂家沟通联系补加磨机钢磨棒数量,使钢磨棒总重量由原来的85 t增加到90 t,增大了磨机的磨煤能力,提高了制浆效率。截至8月底,经过4个月连续监控运行,磨机故障率大大降低,气化装置一直处于2台磨机供2台气化炉运行的优化态势。经测算,少开1台磨机年可为企业节约电费600万多元,节能降耗效果非常显著。
(陕化化肥 马洪 雪妮)