今年1—10月,晋巨公司积极利用“四新”技术为企业降本增效增添“动力”。活动开展以来,煤氨电耗下降4%,节电降本达600多万元,为公司全面完成年度目标任务奠定了扎实的基础。
公司甲醇装置合成岗位副产蒸汽的压力达到2.3 MPa,以往都是通过调节阀减压后并入低压蒸汽管网,供后系统使用,减压过程中造成能量的浪费。为实现资源利用率最大化,公司与开山集团合作,采用螺杆膨胀发电技术对合成副产蒸汽进行梯级利用,通过新上1台螺杆膨胀动力机组,将副产蒸汽减压产生的能量回收并转化成电能,自去年底并网以来,至今年10月,发电量已经达到20万kW·h左右。
公司原有的6#冰机存在产能低、能耗高、故障率高和泄漏严重等问题,在6#冰机原址上新上了1台新型螺杆冰机后,不仅降低了冰机作现场的噪音,改善员工操作环境,而且提升了冰机系统运行效率,每小时可节电50 kW·h以上,节能15%左右。
公司还利用11月份大修的机会在尿素2号循环水装置上完成首台水轮机改造工作,完成后将有效降低尿素装置的生产电耗。