1.更换可控硅冷却方式提高设备节能安全性
为了解决烷化甲醇电炉可控硅进水管铜嘴腐蚀断或水管开裂的问题,安徽中能公司积极寻找解决问题的途径,最终借鉴其他企业就此类情况的先进经验,决定运用KTF系列三相可控硅自动恒温控制柜,采用强迫风冷形式,使设备不超温运行,通过调压器与输出信号为4~20 mA的PID调节器配合组成自动控温装置。
通过1个月的研究,顺利完成了将烷化甲醇电炉由水冷控制改为风冷控制的试验工作。实际运行情况显示,效果非常好,烷化甲醇电炉运行稳定,不但节约大量的水资源,而且降低了设备维护维修成本及人员检修的工作量。
2.优化工艺提高大功率低压电机质量
公司针对500多台大中型低压电动机(55~185 kW)外协维修费用每年高达20万元的现状,派人到郑州电机大修厂参观学习,结合公司实际情况,按“5W1H”的原则自己设计电机绕组更换工艺,编制完善的施工方案。具体措施是:一是将传统的明火加热、人力硬撬旧绕组的方法改进为借助电动葫芦冷拔抽线;二是利用自制的漆包线专用放线架绕制电机绕组;三是将耐温130 ℃的漆包线换成耐温180 ℃的漆包线;四是用DMD高分子绝缘材料代替原来的青稞纸;五是将电机引出线的连接方式由原来的氧气焊接改为用铜管压接;六是为保证电机绕组的烘干质量,对烘箱进行智能化改造,设置恒温自动控制装置。
通过优化绕组更换工艺后,公司自修低压大功率电动机,2015年共更换低压大功率电机绕组3400 kW(185 kW的6台,160 kW的6台,132 kW的4台、90 kW的6台、75 kW 2台、55 kW的2台,共26台),电机的相间和对地绝缘值均在500 MΩ以上,运行温升均在40 ℃以下,从未出现因为定子绕组维修质量缺陷而烧毁的现象,更没有因为备用电机维修不及时而影响正常生产。