随着尿素优惠政策的取消和产品市场价格的持续下滑,为改善生产经营状况,获得生存发展机会,晋丰闻喜分公司从内部存量资产入手,挖掘现有生产装置潜力。公司通过对烟气脱硫工艺进行改造,成功将“双碱法”脱硫改造为“氨法”脱硫,有效降低了生产成本,在节能减排的同时为公司增加了经济效益。
“双碱法”湿法脱硫是用常见易得的石灰以及纯碱,采用喷雾增湿降温、烟气均匀分布等原创技术实现脱硫,但该工艺需要每天投入5~6 t的Na2CO3、Ca(OH)2。为进一步降低生产成本,公司结合生产特点,将含氨浓度较高的造气循环水作为脱硫剂,采用氨法脱硫工艺和设备进行烟气脱硫,除尘后的锅炉烟气在脱硫塔内与造气循环水逆向接触,造气循环水中的氨和烟气中的SO2反应生成亚硫酸铵,达到吸收其中的SO2和洗涤烟尘的目的。经过3个月的系统运行,以造气循环水作为脱硫剂进行三废混燃炉烟气脱硫是完全可行的,脱硫效率达85%以上,月可减少生产成本支出12万余元。