鲁南化工公司西厂区A/B气化炉由于原始设计缺陷,运行负荷较低,拱顶耐火砖寿命缩短,造成设备检修频繁,维修费用大大增加,影响系统效益运行。为实现A/B气化炉的高负荷、长周期、稳定运行,鲁南化工对气化炉燃烧室实施加高改造。作为公司2016年技改技措重点项目,目前已完成B气化炉的新拱顶安装、打磨、点焊等前期工作,正在进行加高后的拱顶和筒体的焊接工作。气化炉拱顶加高改造后,单炉产气量增大,运行时间长,在保证长周期运行的前提下,单烧嘴氧量提高,单炉可增产粗煤气3900 m3/h,增产甲醇11098 t/h,拱顶耐火砖使用寿命延长,大幅减少因倒炉产生的系统检修工作量,保证气化炉的良好备车,每年可节省耐火砖更换费用约35万元,降低维修费用约21万元;同时,改造后还能更有效地消除气化炉拱顶超温的现象,为气化装置的安全、稳定、长周期运行提供有力的保障。