山西天泽煤化工集团股份公司化工厂经过多次扩产改造后,现生产能力为合成氨30万t/a、大颗粒尿素30万t/a。随着生产规模的扩大,各项消耗指标及生产成本大幅下降。但同时也暴露出一些问题,尤其是循环水系统,主要表现在以下方面。
1.循环水管网阻力增大,总管压力增高,水泵效率下降,8台水泵全开仍不能满足工艺要求。
2.扩产后合成、双甲工段所需冷却水量增加,无压回水(热水)量增加。原有冷却水塔远远不能满足新增热水的冷却需要,造成冷水温度升高;热水泵出口总管和冷却水塔配置能力不足,全开3台热水泵仍无法平衡水量,造成热水池溢流,旁滤器不能正常反洗,循环水浊度高、水质差,换热器易堵、换热效果差等问题。为避免热水溢流,被迫减少合成工段冷却水量,造成循环气温度高,氨冷器负荷大,进而造成冰机负荷重。
3.扩产后,脱碳工段净化气CO2含量超指标(体积分数为≤0.5%),气温高时达到1.8%,造成双甲工段H2损失增加,合成氨产量减少。
造成上述状况的原因分析如下:(1)因合成氨装置为分期扩产改造,循环水量增加,造成管网系统阻力增大;循环水系统冷水泵前后选型不同,造成一期水泵出力率降低,电流减少;(2)扩产后合成氨系统总循环水量达
鉴于上述状况,公司对循环水系统实施了节能降耗技术改造。
1.按回水压力将循环水系统分为有压回水和无压回水两个供水系统,有压系统供变换、脱碳工段和9台6MD32-180/320压缩机;无压系统供醇烃化、氨合成工段和3台6MD20-110/320压缩机。无压系统新增1根DN600的上水管至合成工段。分开后,扬程低的水泵供无压回水系统,扬程高的泵供有压回水系统,这样可以解决因水泵扬程不一所造成的水泵出力下降的问题。
2.重新分配冷却水塔,有压回水系统4座,无压回水2座,并增加1根DN600的热水泵出水总管,既可平衡新增热水量的冷却需要,又可降低管道阻力。
3.将837.36 kJ/h冷冻机原有的4台列管式换热器改为3台8510 kW的蒸发式冷凝器,可减少有压回水系统的循环水量
4.对原有循环水管网进行改造,降低管道阻力。将脱碳工段扩产后新增的2台水冷器的冷却水管直接接至主管道上,增加水冷器的过水量并降低阻力。同时原供铜洗装置的回水管道(DN200) 就近接至有压回水系统的主管道,解决供脱碳和变换工段主回水管道(DN600)偏小的问题。
通过以上改造,取得了明显的节能降耗效果。
1.水泵运行台数减少,出口压力降低,水泵效率提高,电耗降低。
2.夏季循环水温度明显降低,提高了脱碳工段和压缩工段水冷器的换热效果,CO2的净化度合格率大幅提高,原料气温度明显降低,综合能耗进一步降低。
3.无压回水得到了平衡,杜绝了热水池溢流现象;旁滤器能够正常反洗,循环水水质得到明显改善,水冷器进出水温差增大,降低了水冷器的污、堵率,减少了水冷器的清洗频率。
4.冷冻机负荷明显降低,从而电耗降低。
5.经济效益显著:年节电691200 kW·h,节省电费259.2万元;提高CO2净化度,降低了合成原料气H2的损耗,按30万t/a合成氨计算,CO2的体积分数每降低0.5%,年可增产合成氨6600 t,少产甲醇6210 t,少耗蒸汽432 t;提高了合成氨装置夏季的开工率,年增产合成氨6000 t,新增利润150万元。