河南晋开投资控股集团一分公司尿素车间有2套16万t/aCO2汽提法尿素装置,为了使装置能够安全、稳定运行和节能消耗,公司对第一套尿素装置进行了一些改造。
1.增加应急放空阀
解吸塔气相增加1个应急放空阀至排气筒。当生产中系统出现不稳定,氨碳比、水碳比失调使氨水槽内NH3和CO2含量升高,解吸负荷过重(保证合格须减量使氨水槽液位上涨,浓度必然继续升高,整个系统继续恶化),低压吸收不了高压又用不了,整个系统难以调整时,应急放空阀可方便调节,可适当放空一部分解吸出来的气体,减少回流冷凝器的冷凝量,从而降低解吸负荷,以保证氨水槽液位下降,浓度降低;同时,在事故槽液位高又需停车排塔时可以开水解解吸系统,适当地放空一部分解吸水解出来的气体,从而拉低事故槽,解决因事故槽液位高而无法排塔置换的难题,且避免因氨水槽或事故槽液位过高而发生溢流的氨氮超标环保事故。
2.离心泵密封水改造
原离心泵采用循环水或一些水泵进行自密封(温度无法控制,机封寿命受影响),但生产中一些机封泄漏造成循环水氨氮超标,给公司环保生产带来影响。为此,将一直未用的地下槽(化四院设计时框架内各工艺物料排放收集槽V=
3.回流泵出口至低压甲胺冷凝器管线的改造
回流泵出口至低压甲胺冷凝器管线原设计为甲胺泵副线到2楼低压洗涤器至低压甲胺冷凝器的U型管上,由于甲胺泵副线在加压投入系统后关闭,且甲胺泵运行稳定,不倒泵或停泵,甲胺泵副线就不常用,又无物料流动,导致甲胺泵副线时常有堵塞现象,给甲胺泵的开停及倒泵带来安全威胁。在停车大修时先将回流泵出口至低压甲胺冷凝器管线改至1楼甲胺泵副线两道阀后,生产时一道阀关闭,一道阀敞开,保证有液体流动不留死角,防止结晶;然后再由甲胺泵副线改至3楼精馏塔气相管上,回流液直接与气体在
4.节省电耗的改造
(1)原设计中工艺冷凝泵作为低压洗涤器的补充吸收液用,用量很小(满负荷时才
(2)原设计锅炉给水泵只作为高压甲胺冷凝器副产低压蒸汽包的补水用,正常生产中锅炉给水泵和蒸汽冷凝液泵都运行,存在浪费现象。为此,在锅炉给水泵出口与蒸汽冷凝液泵之间增加1个连通阀,由蒸汽冷凝液泵补给,停用锅炉给水泵。改造后节省了电耗,降低了成本。
这些改造在公司的第二套尿素装置设计时直接进行了变更。第2套尿素装置投产1年来达到了预期的效果,没有因甲胺泵副线堵塞造成安全威胁,废水排放达到环保要求,氨耗在565~