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河南晋开CO2汽提法尿素装置的改造

[日期:2011-05-18] 来源:河南晋开  作者:谢群力 刘辉 [字体: ]

       河南晋开投资控股集团一分公司尿素车间有216t/aCO2汽提法尿素装置,为了使装置能够安全、稳定运行和节能消耗,公司对第一套尿素装置进行了一些改造。

       1.增加应急放空阀

       解吸塔气相增加1个应急放空阀至排气筒。当生产中系统出现不稳定,氨碳比、水碳比失调使氨水槽内NH3CO2含量升高,解吸负荷过重(保证合格须减量使氨水槽液位上涨,浓度必然继续升高,整个系统继续恶化),低压吸收不了高压又用不了,整个系统难以调整时,应急放空阀可方便调节,可适当放空一部分解吸出来的气体,减少回流冷凝器的冷凝量,从而降低解吸负荷,以保证氨水槽液位下降,浓度降低;同时,在事故槽液位高又需停车排塔时可以开水解解吸系统,适当地放空一部分解吸水解出来的气体,从而拉低事故槽,解决因事故槽液位高而无法排塔置换的难题,且避免因氨水槽或事故槽液位过高而发生溢流的氨氮超标环保事故。

       2.离心泵密封水改造

       原离心泵采用循环水或一些水泵进行自密封(温度无法控制,机封寿命受影响),但生产中一些机封泄漏造成循环水氨氮超标,给公司环保生产带来影响。为此,将一直未用的地下槽(化四院设计时框架内各工艺物料排放收集槽V=2.8 m3)、地下槽泵(将地下槽内物料送至氨水槽)利用起来,所有离心泵的密封水改由地下槽泵循环使用,达到一定浓度后由泵出口倒淋排至事故槽,回收少量的氨,水由原蒸汽冷凝液补充,泵出口加1台冷却器调节温度(因补充的蒸汽冷凝液温度较高,一般在95 ,需冷却至35 左右)至各工艺泵作密封水。改造后机封的使用寿命提高了1倍,排放的废水氨氮含量由原来的(5080)×10-6降至现在的(1030)×10-6

       3.回流泵出口至低压甲胺冷凝器管线的改造 

       回流泵出口至低压甲胺冷凝器管线原设计为甲胺泵副线到2楼低压洗涤器至低压甲胺冷凝器的U型管上,由于甲胺泵副线在加压投入系统后关闭,且甲胺泵运行稳定,不倒泵或停泵,甲胺泵副线就不常用,又无物料流动,导致甲胺泵副线时常有堵塞现象,给甲胺泵的开停及倒泵带来安全威胁。在停车大修时先将回流泵出口至低压甲胺冷凝器管线改至1楼甲胺泵副线两道阀后,生产时一道阀关闭,一道阀敞开,保证有液体流动不留死角,防止结晶;然后再由甲胺泵副线改至3楼精馏塔气相管上,回流液直接与气体在300 mm(精馏塔气相管径)的管内先吸收反应(增加了低甲冷的吸收面积),再到低压甲胺冷凝器内冷凝。回流泵出口至低压甲胺冷凝器管线改造前低压压力为0.250.3 MPa,改造后压力<0.25 MPa,氨耗由原来585590 kg下降到570580 kg,效果明显。

       4.节省电耗的改造

     1)原设计中工艺冷凝泵作为低压洗涤器的补充吸收液用,用量很小(满负荷时才2 m3/h),但正常生产中工艺冷凝泵、低压吸收塔给料泵都在运行,增加了电耗。在低压吸收塔给料泵与工艺冷凝泵的出口增加1个连通阀后,可停用工艺冷凝泵,只运行低压吸收塔给料泵,从而节省电耗。

     2)原设计锅炉给水泵只作为高压甲胺冷凝器副产低压蒸汽包的补水用,正常生产中锅炉给水泵和蒸汽冷凝液泵都运行,存在浪费现象。为此,在锅炉给水泵出口与蒸汽冷凝液泵之间增加1个连通阀,由蒸汽冷凝液泵补给,停用锅炉给水泵。改造后节省了电耗,降低了成本。

       这些改造在公司的第二套尿素装置设计时直接进行了变更。第2套尿素装置投产1年来达到了预期的效果,没有因甲胺泵副线堵塞造成安全威胁,废水排放达到环保要求,氨耗在565575 kg之间。

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